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1、石墨電極用黏結(jié)劑瀝青生產(chǎn)新工藝分析
摘要:黏結(jié)劑瀝青的相關(guān)指標(biāo)影響石墨電極的質(zhì)量,為提高石墨電極的產(chǎn)品質(zhì)量,需開發(fā)出更適合石墨電極用的黏結(jié)劑瀝青。本文通過對(duì)比各種黏結(jié)劑瀝青的生產(chǎn)工藝,研發(fā)出一種帶循環(huán)比的管式爐聚合-真空閃蒸新工藝,用新工藝生產(chǎn)的黏結(jié)劑瀝青和寶舜針狀焦進(jìn)行試驗(yàn),經(jīng)壓型、焙燒、石墨化后的試體各項(xiàng)化驗(yàn)指標(biāo)要優(yōu)于寶舜其他工藝生產(chǎn)的黏結(jié)劑瀝青。為提高整個(gè)石墨電極行業(yè)質(zhì)量,焦油加工行業(yè)需積極開發(fā)石墨電極專用的黏結(jié)劑瀝青。
關(guān)鍵詞:石墨電極;黏結(jié)劑;新工藝
煤焦油分為高溫煤焦油和中低溫煤焦油,其性質(zhì)和用途差別很大,本文只討論高溫煤焦油瀝青的加工利用。
2、高溫煤焦油瀝青是焦油蒸餾的殘余液,根據(jù)其軟化點(diǎn)不同,高溫煤焦油瀝青又分為軟瀝青、中溫瀝青、硬質(zhì)瀝青、改質(zhì)瀝青。生產(chǎn)石墨電極和電解鋁行業(yè)用的炭素制品,除了用瀝青焦、石油焦、針狀焦做骨料,還要用一定比例的煤瀝青作為黏結(jié)劑。目前煤瀝青用量最大的是電解鋁用預(yù)焙陽極的黏結(jié)劑,石墨電極黏結(jié)劑瀝青用量相對(duì)較少,因此各焦油加工廠對(duì)石墨電極專用的黏結(jié)劑瀝青研究較少,相關(guān)研發(fā)設(shè)計(jì)單位也未對(duì)石墨電極用黏結(jié)劑瀝青進(jìn)行新工藝的研發(fā)。以前石墨電極廠都是用中溫瀝青作為黏結(jié)劑,2000年以后,石墨電極廠開始嘗試以軟化點(diǎn)100℃左右的改質(zhì)瀝青作為黏結(jié)劑并獲得成功。但是,由于市場(chǎng)上改質(zhì)瀝青以鋁用預(yù)焙陽極用黏結(jié)劑為主導(dǎo),煤瀝青的性
3、質(zhì)是為了滿足預(yù)焙陽極用黏結(jié)劑而開發(fā)和組織生產(chǎn)的,作為石墨電極的黏結(jié)劑還存在很多不足,本文介紹一種石墨電極專用黏結(jié)劑瀝青生產(chǎn)的新工藝。
1現(xiàn)有黏結(jié)劑瀝青生產(chǎn)工藝介紹
石墨電極的生產(chǎn)過程中,對(duì)黏結(jié)劑瀝青的要求很高,在電極生產(chǎn)各工序中希望達(dá)到預(yù)期,以滿足工藝和經(jīng)濟(jì)需求。(1)混捏階段:在混捏過程中,黏結(jié)劑瀝青能浸潤(rùn)物料,一部分滲透到焦炭的氣孔內(nèi),一部分能吸附在焦炭的表面,使混合的物料具有一定的塑性,能順利壓型成一定的形狀,因此需要黏結(jié)劑擁有一定的濕潤(rùn)性和較高的黏結(jié)力【1】;(2)焙燒階段:在焙燒時(shí),黏結(jié)劑瀝青經(jīng)過了縮聚、裂解等過程,繼而炭化【2】,因此焙燒時(shí)黏結(jié)劑瀝青
4、能影響電極的機(jī)械強(qiáng)度、膨脹性、密度、導(dǎo)電性等性能,因此選擇合適的黏結(jié)劑瀝青對(duì)焙燒意義重大;(3)石墨化階段:黏結(jié)劑瀝青炭化后在石墨化過程中應(yīng)易于石墨化。國(guó)內(nèi)對(duì)黏結(jié)劑瀝青研究進(jìn)展較晚,2000年以前普遍采用釜式熱聚合工藝,該工藝操作簡(jiǎn)便、投資小,但運(yùn)行周期短,一般最長(zhǎng)不超1個(gè)半月就需要檢修。在這種情況下,鞍山鋼鐵集團(tuán)引進(jìn)了硬質(zhì)瀝青生產(chǎn)工藝,硬質(zhì)瀝青存在著QI、TI含量偏低,不能滿足預(yù)焙陽極生產(chǎn)用黏結(jié)劑的要求,推廣受到限制;2010年以后引進(jìn)了首套雙爐雙塔(反應(yīng)器)管式爐連續(xù)工藝,該工藝雖然存在投資大,操作復(fù)雜,主要設(shè)備采用國(guó)外進(jìn)口,日常維修費(fèi)用高等問題,但是有產(chǎn)量高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、運(yùn)行周期長(zhǎng)等優(yōu)
5、點(diǎn),為我國(guó)改質(zhì)瀝青技術(shù)發(fā)展起到了積極推動(dòng)作用。目前,黏結(jié)劑瀝青生產(chǎn)工藝有:1.1釜式熱聚合工藝。常壓釜式聚合工藝是由鞍山焦耐院在上世紀(jì)80年代開發(fā)的瀝青加工技術(shù),在武鋼、攀鋼、石焦、寶舜等多家焦油加工企業(yè)投產(chǎn)多套工業(yè)裝置,后來為提高黏結(jié)劑瀝青β樹脂組分,又開發(fā)加壓(釜頂壓力0.3~0.5MPa)釜式熱聚合技術(shù),該技術(shù)能提升β樹脂2%~3%。釜式熱聚合工藝采用兩釜或三釜串聯(lián)工藝,在一定的溫度、壓力和攪拌下,當(dāng)反應(yīng)溫度超過250℃以后,原料瀝青中各種脂肪烴、環(huán)烷烴等大分子稠環(huán)芳烴中最薄弱的化合鍵首先斷裂生成低分子量物質(zhì),產(chǎn)生H2S、CH4、H2、CO2、CO等不凝氣體,同時(shí)發(fā)生縮聚反應(yīng),生成大分子
6、物質(zhì),隨著反應(yīng)時(shí)間的延長(zhǎng),輕組分逐漸析出,聚合反應(yīng)一直進(jìn)行,從而提高了軟化點(diǎn)和β樹脂等指標(biāo),通過控制反應(yīng)條件(溫度、壓力、攪拌速度等),可以人為控制聚合反應(yīng)的速度,生產(chǎn)出合格的黏結(jié)劑瀝青。但是釜式熱聚合工藝存在的缺點(diǎn)是加熱不均勻,高溫?zé)煔庵苯訉?duì)反應(yīng)釜進(jìn)行加熱,會(huì)產(chǎn)生局部過熱結(jié)焦現(xiàn)象,縮短了運(yùn)行周期,平均運(yùn)行周期小于2個(gè)月,現(xiàn)在新建裝置基本不用這種工藝。1.2硬釜瀝青工藝。河南寶舜科技有限公司在硬質(zhì)瀝青生產(chǎn)基礎(chǔ)上開發(fā)了硬釜瀝青工藝,硬釜瀝青工藝采用的設(shè)備是真空閃蒸器和聚合反應(yīng)釜。一般硬釜瀝青裝置主要是用來生產(chǎn)無中間相瀝青的裝置,第一步通過真空閃蒸器對(duì)中溫瀝青(溫度350~360℃)進(jìn)行閃蒸,提高
7、軟化點(diǎn)和TI含量,從真空閃蒸器采出的瀝青軟化點(diǎn)較中溫瀝青高出8~10℃,TI的質(zhì)量分?jǐn)?shù)能達(dá)到25%以上,但很難超過28%;第二步進(jìn)入聚合反應(yīng)釜,因?yàn)榈谝徊降念A(yù)反應(yīng),減輕了第二部的聚合深度,可有效地控制二次QI的生成,因此該工藝能生產(chǎn)無中間相瀝青。1.3雙爐雙釜聚合工藝。反應(yīng)6~8h,反應(yīng)溫度360~365℃,再進(jìn)入2#管式爐加熱后進(jìn)入2#反應(yīng)器,反應(yīng)2~4h,溫度380~385℃,最后進(jìn)入汽提裝置,用400℃過熱蒸汽進(jìn)行汽提,將輕組分分離,生產(chǎn)出黏結(jié)劑瀝青。該工藝類似硬釜瀝青工藝,第一步是低溫長(zhǎng)時(shí)間反應(yīng),提高TI和β樹脂含量;第二部是高溫短時(shí)間反應(yīng),在不大幅度提高QI含量的情況下,增加聚合的深
8、度,提高黏結(jié)劑瀝青軟化點(diǎn)、結(jié)焦值等。該工藝操作起來非常繁瑣,日常維護(hù)困難,目前只有寶舜公司對(duì)該工藝改造后開工較為正常,運(yùn)行周期3~4個(gè)月。但作為大批量生產(chǎn)瀝青裝置來說,該裝置的經(jīng)濟(jì)性不佳。1.4黏結(jié)劑瀝青生產(chǎn)新工藝———帶循環(huán)比聚合工藝。瀝青加工裝置作為焦油裝置的核心裝置來說,一直以來,如何提高裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行、質(zhì)量穩(wěn)定以及節(jié)能,是困擾企業(yè)的一大難題,而且隨著石墨電極行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步,對(duì)黏結(jié)劑的指標(biāo)要求越來越嚴(yán)格,為解決這一問題,寶舜科技股份有限公司根據(jù)多年的黏結(jié)劑瀝青生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),開發(fā)了適合石墨電極用黏結(jié)劑瀝青。結(jié)合文獻(xiàn)【3】中給出的中溫瀝青最佳的反應(yīng)條件:聚合溫度375~380℃,反應(yīng)時(shí)
9、間8~10h(圖1),寶舜聯(lián)合國(guó)內(nèi)各大設(shè)計(jì)院所和多所高校開發(fā)了黏結(jié)劑瀝青生產(chǎn)新工藝,見圖2。(1)工藝描述中溫瀝青同瀝青反應(yīng)塔閃蒸出來的油氣充分換熱、傳質(zhì)(溫度360℃),使進(jìn)來的中溫瀝青經(jīng)過傳質(zhì)后成為軟瀝青(軟化點(diǎn)25~30℃),進(jìn)入加熱爐加熱至400~410℃,進(jìn)入瀝青反應(yīng)塔聚合反應(yīng)8h,壓力0.4~0.5MPa,反應(yīng)塔下部通過中間瀝青抽出泵進(jìn)入真空閃蒸器,絕對(duì)壓力5~30kPa(根據(jù)軟化點(diǎn)可調(diào)),提高了軟化點(diǎn)。(2)工藝特點(diǎn)①延長(zhǎng)了瀝青裝置的運(yùn)行時(shí)間,進(jìn)入瀝青管式爐的物料為軟瀝青,不易結(jié)焦,根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),生產(chǎn)周期從3個(gè)月提高到1年。②可調(diào)循環(huán)比,一般循環(huán)比控制到0.3~0.4,因循環(huán)比的
10、存在,反應(yīng)塔內(nèi)的瀝青比其他工藝的瀝青黏度都要低,提升了反應(yīng)活性,促使聚合反應(yīng)更快速地進(jìn)行,同時(shí)降低了瀝青結(jié)焦因子,避免管式爐爐管和塔內(nèi)結(jié)焦,影響生產(chǎn)周期。③提高了反應(yīng)溫度,其他工藝由于中溫瀝青的特性,瀝青反應(yīng)溫度嚴(yán)禁超過390℃,否則極易結(jié)焦堵塞爐管,造成裝置停車。本工藝提高了操作溫度20~30℃,因?yàn)r青在熱處理過程中TI會(huì)部分轉(zhuǎn)換成β樹脂,其轉(zhuǎn)換程度隨加熱處理強(qiáng)度的加深而增大,從而形成更多的β樹脂【3】,因β樹脂的增長(zhǎng),黏結(jié)性組分也順應(yīng)增加,因此生產(chǎn)出更符合電極用的黏結(jié)劑瀝青。黏結(jié)劑瀝青β樹脂含量較其他工藝提高2%~3%。不同聚合工藝生產(chǎn)的黏結(jié)劑瀝青化驗(yàn)數(shù)據(jù)見表1。2新工藝生產(chǎn)的黏結(jié)劑瀝青使
11、用效果為驗(yàn)證新工藝生產(chǎn)的黏結(jié)劑瀝青在石墨電極生產(chǎn)過程中使用效果,寶舜科技股份有限公司專門進(jìn)行了相關(guān)的試驗(yàn)。用小型球磨機(jī)進(jìn)行制粉,用小型雙齒輥破碎機(jī)對(duì)黏結(jié)劑瀝青進(jìn)行粉碎,用電加熱雙軸混捏鍋進(jìn)行混捏,用100t微機(jī)控制電子式萬能試驗(yàn)機(jī)和200t模壓機(jī)進(jìn)行壓型,使用坩堝加填料的方式,隨生產(chǎn)爐窯進(jìn)行焙燒和石墨化試驗(yàn),最終使用車床制成標(biāo)準(zhǔn)試樣。按照石墨電極廠的生產(chǎn)工藝,使用寶舜(河南)新炭材料有限公司生產(chǎn)的煤系針狀焦做原料,黏結(jié)劑瀝青采用寶舜改質(zhì)瀝青和寶舜新開發(fā)的石墨電極專用的黏結(jié)劑瀝青,用這2種瀝青分別通過壓型、焙燒、石墨化工序,生產(chǎn)試樣并測(cè)試各項(xiàng)指標(biāo),可直觀地看出在同樣工況下不同瀝青做出制品的差異。
12、
2種黏結(jié)劑瀝青化驗(yàn)指標(biāo)見表
2。對(duì)壓型、焙燒、石墨化后樣品進(jìn)行了分析檢測(cè),見表3。從表2和表3中的數(shù)據(jù)可以看出,寶舜新開發(fā)的黏結(jié)劑瀝青β樹脂和結(jié)焦值要高于老工藝生產(chǎn)的改質(zhì)瀝青,因此在實(shí)際生產(chǎn)中,提高黏結(jié)劑瀝青β樹脂和結(jié)焦值,有利于提高石墨電極的機(jī)械強(qiáng)度(耐壓強(qiáng)度和抗折強(qiáng)度),并且從2個(gè)試體的總體數(shù)據(jù)來看,寶舜新開發(fā)的黏結(jié)劑的綜合性能要高于寶舜改質(zhì)瀝青,適合生產(chǎn)超高功率石墨電極。
3結(jié)論
(1)由于鋁用炭素制品和石墨電極用的黏結(jié)劑性能存在一定差異,需要焦油加工企業(yè)分別對(duì)待,研發(fā)生產(chǎn)石墨電極專用黏結(jié)劑瀝青。(2)國(guó)內(nèi)外石墨電極行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的石墨電極,需要同行積極開發(fā)新工藝,生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)石墨電極所需的黏結(jié)劑瀝青,同時(shí)工藝需具備長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)(>6個(gè)月),操作簡(jiǎn)便、維護(hù)方便以及更高的經(jīng)濟(jì)性等。(3)黏結(jié)劑瀝青生產(chǎn)新工藝可以靈活調(diào)整瀝青的質(zhì)量指標(biāo),滿足石墨電極生產(chǎn)需求。