《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》宣貫-防止鍋爐汽包滿水和缺水事故
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防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求宣貫,八、防止鍋爐汽包滿水和缺水事故,防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求,這次國(guó)華電力公司在原國(guó)家電力公司頒發(fā)的防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求的基礎(chǔ)上,組織西安熱工院專家,結(jié)合國(guó)華公司的實(shí)際情況及各電廠近年來(lái)生產(chǎn)運(yùn)行中集中出現(xiàn)和暴露的重大安全性問(wèn)題,修編制定適合國(guó)華公司的25項(xiàng)反措重點(diǎn)要求。于近期正式出臺(tái)。 這本新的防止電力生產(chǎn)事故重點(diǎn)要求具有更強(qiáng)的可操作性和實(shí)際工作的指導(dǎo)意義,修編后的25項(xiàng)反措更加適應(yīng)國(guó)華電力的生產(chǎn)實(shí)際、具有更好的可操作性和技術(shù)先進(jìn)性。,一、前言二、防止鍋爐汽包滿水和缺水事故條文解讀三、在超臨界直流爐上的拓展應(yīng)用四、寧海汽包水位偏差治理效果五、防止鍋爐汽包滿水和缺水事故練習(xí)題,一、前言,2000年9月28日原國(guó)家電力公司在原能源部防止電力生產(chǎn)重大事故的二十項(xiàng)重點(diǎn)要求(簡(jiǎn)稱二十項(xiàng)反措)的基礎(chǔ)上,制訂了防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求 (以下簡(jiǎn)稱二十五項(xiàng)反措) ,并以國(guó)電發(fā)2000589號(hào)文予以頒發(fā),二十五項(xiàng)反措增加了防止鍋爐滿水和缺水等事故的重點(diǎn)要求。2001年12月20日,又以國(guó)電發(fā)(2001)95號(hào)文件下發(fā)了“關(guān)于印發(fā)國(guó)家電力公司電站鍋爐汽包水位測(cè)量系統(tǒng)配置、安裝和使用若干規(guī)定的通知” (以下簡(jiǎn)稱規(guī)定(試行),兩個(gè)文件對(duì)提高鍋爐運(yùn)行安全性,防止鍋爐汽包滿、缺水事故發(fā)揮了重要作用。2004年10月20日隨著汽包水位測(cè)量技術(shù)的發(fā)展,“電力行業(yè)熱工自動(dòng)化標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)” 頒布了火力發(fā)電廠鍋爐汽包水位測(cè)量系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定(簡(jiǎn)稱技術(shù)規(guī)定)。,“國(guó)華電力600MW亞臨界鍋爐汽包水位偏差”作為國(guó)華公司管控的重大隱患治理項(xiàng)目于2007-2009三年的時(shí)間進(jìn)行攻關(guān)治理。在此期間與編寫上述標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的專家進(jìn)行了充分的溝通與研討,并做了大量的試驗(yàn)研究,對(duì)汽包水位偏差治理有了更深的認(rèn)識(shí) 。寧海汽包水位偏差治理取得了顯著的效果。,汽包內(nèi)部結(jié)構(gòu),鍋爐汽包滿水事故一般是指鍋爐水位嚴(yán)重高于汽包正常運(yùn)行水位的上限值,使鍋爐蒸汽嚴(yán)重帶水,使蒸汽溫度急劇下降,蒸汽管道發(fā)生水沖擊。鍋爐汽包缺水事故是指鍋爐水位低于能夠維持鍋爐正常水循環(huán)的水位,蒸汽溫度急劇上升,水冷壁管得不到充分的冷卻,而發(fā)生過(guò)熱爆管。鍋爐汽包滿水和缺水事故嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全運(yùn)行,輕者造成機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn),嚴(yán)重時(shí)可造成汽輪機(jī)和鍋爐設(shè)備的嚴(yán)重?fù)p壞。,案例介紹一(鍋爐汽包缺水事故)秦皇島電廠發(fā)生引進(jìn)型亞臨界1025th強(qiáng)制循環(huán)汽包鍋爐嚴(yán)重缺水重大事故:1997年12月16日,高壓加熱器滿水,高壓加熱器水位保護(hù)動(dòng)作,自動(dòng)退出解列。高壓加熱器水位保護(hù)動(dòng)作后,由于高壓加熱器人口三通閥電動(dòng)頭與閥芯傳動(dòng)機(jī)構(gòu)固定鍵脫落,旁路門未能聯(lián)動(dòng)開啟(CFIT顯示旁路門開啟),導(dǎo)致鍋爐斷水;汽包水位計(jì)由于環(huán)境溫度(溫度補(bǔ)償設(shè)計(jì)定值50,實(shí)際130)的影響造成了測(cè)量誤差,水位虛高108mm,使汽包低水位保護(hù)拒動(dòng);鍋爐A循環(huán)泵在測(cè)量系統(tǒng)故障的情況下,又未采取替代措施而失去了保護(hù)作用,由于采用三取三的保護(hù)邏輯,因而在水循環(huán)破壞的情況下,B、C循環(huán)泵差壓低跳泵,A泵只發(fā)差壓低報(bào)警而未能跳泵,導(dǎo)致MFT未動(dòng)作;值班人員未能對(duì)水循環(huán)破壞、鍋爐斷水作出正確的判斷,并在發(fā)現(xiàn)主蒸汽溫度以平均45min速率升高的情況下,也未能按規(guī)程的規(guī)定實(shí)施緊急停機(jī),最終造成水冷壁大面積爆破的重大事故。,案例介紹二 (鍋爐汽包滿水事故)新鄉(xiāng)電廠發(fā)生2號(hào)鍋爐滿水造成2號(hào)機(jī)組軸系斷裂事故:1990年1月25日3:20,在2號(hào)鍋爐滅火后,在恢復(fù)過(guò)程中,因給水調(diào)整門漏流量大(漏流量達(dá)120th),運(yùn)行人員未能有效控制汽包水位,導(dǎo)致汽包水位直線上升,汽溫急劇下降,造成汽輪機(jī)水沖擊。運(yùn)行人員未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)汽溫急劇下降,使低溫蒸汽較長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)入汽輪機(jī)。低溫蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī),造成汽缸等靜止部件在溫差應(yīng)力作用下變形,轉(zhuǎn)軸彎曲,動(dòng)靜部件發(fā)生徑向嚴(yán)重碰磨,軸系斷裂。,案例介紹三(鍋爐汽包缺水事故) :浙江某廠#3爐DCS中的#3、23DPU故障造成鍋爐缺水爆管,#3機(jī)組停運(yùn)。事故經(jīng)過(guò):2003年3月23日20時(shí)10分監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)#3鍋爐一些參數(shù)呈紫色(數(shù)值異常),各項(xiàng)操作均不能進(jìn)行,同時(shí)爐側(cè)CRT畫面顯示各自動(dòng)已處于解除狀態(tài),調(diào)自檢畫面發(fā)現(xiàn)#3機(jī)#3DPU離線。20時(shí)15分左右熱工人員趕到現(xiàn)場(chǎng),檢查發(fā)現(xiàn)#3DPU離線,#23DPU處于主控狀態(tài),但#23DPU主控線的I/O點(diǎn)(汽包水位、主氣溫、主氣壓、給水壓力、主汽流量、減溫水流量等)為壞點(diǎn),自動(dòng)控制手操作失靈。(約21時(shí)08分)監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)汽包水位急劇下降,水位由-50mm降至-100mm,就地檢查發(fā)現(xiàn)旁邊給水調(diào)節(jié)門在關(guān)閉狀態(tài),手動(dòng)搖起三次均自動(dòng)關(guān)閉,水位急劇下降,約21時(shí)09分#3爐正壓并伴有聲響,手動(dòng)緊急停爐。DCS廠家判斷#3DPU故障前,#23DPU因硬件故障或通訊阻塞,已經(jīng)同時(shí)I/O總線失去了通訊。故當(dāng)#3DPU離線后,#23DPU也無(wú)法讀取I/O數(shù)據(jù)。結(jié)合27日上午#3DPU又一次出現(xiàn)離線情況,判定#3DPU主機(jī)卡故障。由于當(dāng)時(shí)的制粉系統(tǒng)運(yùn)行工況導(dǎo)致火焰中心偏左,鍋爐缺水引起左側(cè)水冷壁管爆破、受損。共更換水冷壁管43根共239米。從23日21時(shí)10分故障停機(jī)到29日20時(shí)30分投運(yùn)報(bào)竣工,此次故障造成機(jī)組停運(yùn)143小時(shí)。,綜合典型事故分析,水位表失靈和指示不正確、鍋爐水位保護(hù)拒動(dòng)、給水系統(tǒng)故障、違反運(yùn)行規(guī)程、誤判斷、誤操作等是造成鍋爐汽包滿水和缺水事故的主要原因,因此,應(yīng)從汽包水位測(cè)量系統(tǒng)的配置、安裝和使用以及給水系統(tǒng)的維護(hù)等方面出發(fā),制定相應(yīng)的反事故技術(shù)措施。,二、防止鍋爐汽包滿水和缺水事故條文解讀8防止鍋爐汽包滿水和缺水事故, 鍋爐汽包水位測(cè)量和保護(hù)的重要性 危害性 汽包水位過(guò)高導(dǎo)致蒸汽品質(zhì)惡化,受熱面和葉片結(jié)鹽;蒸汽帶水,汽輪機(jī)水沖擊,葉片和軸系損壞。 汽包水位過(guò)低會(huì)造成連續(xù)排污失效;爐內(nèi)加藥進(jìn)入蒸汽,蒸汽品質(zhì)惡化;下降管帶汽,水循環(huán)惡化,爐管損壞。,8 防止鍋爐汽包滿水和缺水事故, 鍋爐汽包水位測(cè)量的重要性 頻發(fā)性據(jù)電力系統(tǒng)發(fā)電鍋爐事故統(tǒng)計(jì)分析: 8285年滿、缺水事故72次,每年總有13臺(tái)鍋爐因缺水造成水冷壁大面積損壞?!巴怀鲈蚴撬挥?jì)失靈、指示不正確,引起誤判斷和誤操作,或水位保護(hù)拒動(dòng)”; 8689年滿、缺水事故121次,占鍋爐運(yùn)行責(zé)任事故的11.2%。 9097年發(fā)生兩起特大滿、缺水事故(90年1月新鄉(xiāng)電廠2號(hào)爐滿水造成汽輪機(jī)軸系斷裂;97年12月秦皇島熱電廠4號(hào)爐缺水造成水冷壁大面積損壞)。 0206年我們收集到14個(gè)滿、缺水事故典型案例。, 頻發(fā)性 某發(fā)電廠MFT共動(dòng)作79次,其中汽包水位23次,約占30%。,8.1,汽包鍋爐應(yīng)至少配置兩只彼此獨(dú)立的就地汽包水位計(jì)和兩只遠(yuǎn)傳汽包水位計(jì)。水位計(jì)的配置應(yīng)采用兩種以上工作原理共存的配置方式,以保證在任何運(yùn)行工況下鍋爐汽包水位的正確監(jiān)視。,目前,國(guó)內(nèi)鍋爐汽包水位表由于沒有配置標(biāo)準(zhǔn),汽包配置水位表數(shù)量過(guò)多。由于各種水位表的測(cè)量原理、安裝位置、結(jié)構(gòu)不同,它們之間的顯示值存在較大的偏差,容易給運(yùn)行人員的汽包水位監(jiān)視造成混亂,同時(shí),鍋爐汽包開孔過(guò)多,也影響汽包的強(qiáng)度,不利于鍋爐的安全運(yùn)行。 國(guó)外的鍋爐汽包通常配置12套就地水位表和3套差壓式水位表,而鍋爐汽包水位的監(jiān)視、自動(dòng)控制、越限報(bào)警和跳閘保護(hù)完全依靠3套差壓式水位表來(lái)實(shí)現(xiàn)。 目前我國(guó)部分成套引進(jìn)的鍋爐,也按照上述原則配置,運(yùn)行10年來(lái),也未發(fā)生過(guò)由于鍋爐汽包水位表問(wèn)題引起的事故。 因此,要求新建鍋爐汽包可配置具有獨(dú)立測(cè)點(diǎn)的12套就地水位表和3套差壓式水位表。 由于在役鍋爐汽包水位取樣孔的位置已經(jīng)確定,而開口高度也不同,按新機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行配置,實(shí)施起來(lái)比較困難。因此,可在不改變?nèi)涌椎那闆r下進(jìn)行相應(yīng)的配置,但鍋爐汽包水位調(diào)節(jié)和水位保護(hù)的信號(hào)應(yīng)采用有壓力、溫度補(bǔ)償?shù)牟顗菏剿槐淼男盘?hào)。,8.2 汽包水位計(jì)的安裝。8.2.1 取樣管應(yīng)穿過(guò)汽包內(nèi)壁隔層,管口應(yīng)盡量避開汽包內(nèi)水汽工況不穩(wěn)定區(qū)(如安全閥排汽口、汽包進(jìn)水口、下降管口、汽水分離器水槽處等),若不能避開時(shí),應(yīng)在汽包內(nèi)取樣管口加裝穩(wěn)流裝置。,8.2.2 汽包水位計(jì)水側(cè)取樣管孔位置應(yīng)低于鍋爐汽包水位停爐保護(hù)動(dòng)作值,一般應(yīng)有足夠的裕量。,說(shuō)明:為了防止一旦測(cè)量系統(tǒng)產(chǎn)生誤差,汽包實(shí)際水位已經(jīng)超出測(cè)孔位置,但表計(jì)示值仍未達(dá)到動(dòng)作值,而造成保護(hù)拒動(dòng)。 汽包蒸汽導(dǎo)管上和下降管上取樣有很大的測(cè)量誤差(壓力損失),是不可取的。,8.2.3 水位計(jì)、水位平衡容器或變送器與汽包連接的取樣管,一般應(yīng)至少有1:100的斜度,汽側(cè)取樣管應(yīng)向上向汽包方向傾斜,水側(cè)取樣管應(yīng)向下向汽包方向傾斜。,說(shuō)明:就地水位計(jì)、電極式水位計(jì)屬于連通器原理,取樣管的傾斜方向應(yīng)遵循飽和汽冷凝成水后流入表計(jì),表計(jì)內(nèi)的水從水側(cè)取樣管順利流回汽包。差壓式水位計(jì)應(yīng)遵循飽和汽進(jìn)入平衡容器冷凝成水,多余的水沿汽側(cè)取樣管流回汽包內(nèi),使平衡容器內(nèi)水柱高度維持恒定。取樣管傾斜度過(guò)小不利于排水,過(guò)大則使表計(jì)有效量程縮小,還會(huì)增加測(cè)量誤差。,8.2.4 新安裝的機(jī)組必須核實(shí)汽包水位取樣孔的位置、結(jié)構(gòu)及水位計(jì)平衡容器安裝尺寸,均符合要求。,8.2.5 差壓式水位計(jì)嚴(yán)禁采用將汽水取樣管引到一個(gè)連通容器(平衡容器),再在平衡容器中段引出差壓水位計(jì)的汽水側(cè)取樣的方法。,說(shuō)明:由于其存在著較大的測(cè)量誤差,上海鍋爐廠生產(chǎn)的引進(jìn)型鍋爐,若水位達(dá)到低水位跳閘值為-381mm時(shí),其差壓已超過(guò)其差壓水位表量程860mm,所以低水位保護(hù)始終無(wú)法動(dòng)作。,為了保證鍋爐汽包的水位測(cè)量準(zhǔn)確,水位表的安裝應(yīng)滿足如下要求。 (1)水位表都應(yīng)具有獨(dú)立的取樣孔,不得在同一取樣孔上并聯(lián)多個(gè)水位測(cè)量裝置,以避免相互影響,降低水位測(cè)量的可靠性。明確了“不宜采用加連通管的方法增加取樣點(diǎn)”因?yàn)椴捎眉舆B通管的方法增加取樣點(diǎn)的方法在其它水位計(jì)發(fā)生泄漏等故障時(shí)會(huì)明顯的影響到相聯(lián)水位計(jì)的測(cè)量,使汽包水位保護(hù)誤動(dòng)。,違背取樣獨(dú)立原則案例,(2)水位表安裝時(shí),均應(yīng)以汽包同一端的幾何中心線為基準(zhǔn)線,必須采用水準(zhǔn)儀精確確定各水位表的安裝位置,不應(yīng)以鍋爐平臺(tái)等物作為參照標(biāo)準(zhǔn)。(3)水位表汽水側(cè)取樣閥門安裝時(shí)應(yīng)使閥桿處于水平位置,以避免在閥門內(nèi)形成水塞。為了緩沖汽包水位快速波動(dòng)對(duì)測(cè)量的影響,可以在水位表側(cè)汽水取樣管間加裝連通管。安裝水位測(cè)量裝置取樣閥門時(shí),應(yīng)使閥門和閥桿處于水平位置。,說(shuō)明: 若閥門閥桿處于垂直位置,閥門是低進(jìn)高出將在閥門內(nèi)形成一個(gè)“U”型彎曲而導(dǎo)致汽塞或水阻,影響測(cè)量穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。閥門門桿是否水平放置對(duì)差壓式水位計(jì)的影響最顯著。,右側(cè)單室平衡容器表面溫度比左側(cè)低, 取樣管出現(xiàn)了一個(gè)凹字彎,導(dǎo)致 測(cè)量偏差大,主要原因是取樣管出現(xiàn) 誤差大,無(wú)法使用。 凹下彎曲,再則平衡容器前取樣管通 流不夠、且管路過(guò)長(zhǎng)。,(4)就地水位表的安裝就地水位表的零水位線應(yīng)比汽包內(nèi)的零水位線低,降低的值取決于汽包工作壓力。若現(xiàn)役鍋爐就地水位表的零水位線與鍋爐汽包內(nèi)的零水位線相一致,應(yīng)根據(jù)鍋爐汽包內(nèi)工作壓力重新標(biāo)定就地水位表的零水位線,具體降低值應(yīng)由鍋爐制造廠負(fù)責(zé)提供。安裝汽水側(cè)取樣管時(shí),應(yīng)保證管道的傾斜度不小于100:1,對(duì)于汽側(cè)取樣管應(yīng)使取樣孔側(cè)高,對(duì)于水側(cè)取樣管應(yīng)使取樣孔側(cè)低(見圖1)。汽水側(cè)取樣管、取樣閥門和連通管均應(yīng)良好保溫。,(5)差壓水位表的安裝1)差壓水位表的平衡容器應(yīng)為單室平衡容器,即直徑約100mm的球體或球頭圓柱體(容積為300800ml)容器前汽水取樣管應(yīng)有連通管。 2)安裝取樣管時(shí)應(yīng)保證管道的傾斜度不小于100:1。對(duì)于汽側(cè)取樣管應(yīng)使取樣孔側(cè)低,對(duì)于水側(cè)取樣管應(yīng)使取樣孔側(cè)高。,云母水位計(jì)和電接點(diǎn)水位計(jì)正確的傾斜方向,差壓水位計(jì)取樣管傾斜方向反了,取樣管傾斜方向安裝反了,水位計(jì)無(wú)法正常運(yùn)行,(5)差壓水位表的安裝3)禁止在連通管中段取樣作為差壓水位表的汽水取樣管(見圖3)。由于其存在著較大的測(cè)量誤差,上海鍋爐廠生產(chǎn)的引進(jìn)型鍋爐,若水位達(dá)到低水位跳閘值為-381mm時(shí),其差壓已超過(guò)其差壓水位表量程860mm,所以低水位保護(hù)始終無(wú)法動(dòng)作。4)差壓水位表汽水取樣管、取樣閥門和連通管均應(yīng)保溫。平衡容器及容器下部形成參比水柱的管道不得保溫。引到差壓變送器的兩根管道應(yīng)平行敷設(shè)共同保溫,并根據(jù)需要采取防凍措施。,差壓水位計(jì)從聯(lián)通管中段引出的錯(cuò)誤示例圖,從圖6-7所示,兩個(gè)單室平衡容器參比水柱均作了保溫處理,增大了測(cè)量誤差,再則其傾斜角度過(guò)大,當(dāng)高水位時(shí)會(huì)形成水封,增大水位測(cè)量誤差。對(duì)于圖6-7b,當(dāng)水位上升時(shí),汽包水位淹沒汽側(cè)取樣口,(取樣口過(guò)低約100mm左右),在水位不變的情況下,會(huì)造成汽包水位從100mm左右飛升至滿量程(300mm),存在著高水位保護(hù)誤動(dòng)的隱患。,變送器的安裝變送器安裝不當(dāng)導(dǎo)致滯留汽泡,變送器安裝的正確圖片,閥門安裝 由于汽包水位測(cè)量系統(tǒng)使用的閥門多為高壓截止閥,其閥門結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是低進(jìn)高出,閥門進(jìn)、出水口不在同一個(gè)水平面上,為防止儀表取樣發(fā)生“汽塞”或“水塞”,所以在安裝水位測(cè)量裝置取樣閥門時(shí),應(yīng)使閥門閥桿處于水平位置,且應(yīng)良好保溫。,8.3 對(duì)于過(guò)熱器出口壓力為13.5MPa及以上的鍋爐,其汽包水位計(jì)應(yīng)以差壓式(帶壓力修正回路)水位計(jì)為基準(zhǔn)。汽包水位信號(hào)應(yīng)采用三選中值的方式進(jìn)行優(yōu)選。,8.3.1 差壓水位計(jì)(變送器)應(yīng)采用壓力補(bǔ)償。汽包水位測(cè)量應(yīng)充分考慮平衡容器的溫度變化造成的影響,必要時(shí)采用補(bǔ)償措施。,8.3.2 汽包水位測(cè)量系統(tǒng),應(yīng)采取正確的保溫、伴熱及防凍措施,以保證汽包水位測(cè)量系統(tǒng)的正常運(yùn)行及正確性。,案例分析(1/3):1、江蘇某電廠#1機(jī)組給水流量變送器結(jié)凍,人工調(diào)節(jié)過(guò)程中汽包水位高保護(hù)跳機(jī)【事件經(jīng)過(guò)】2001年1月15日,#1機(jī)組負(fù)荷180MW,A、D磨組運(yùn)行,A、B汽動(dòng)給水泵并列供水,給水自動(dòng)調(diào)節(jié)方式,運(yùn)行正常。4時(shí)52分BTG盤“給水主控跳手動(dòng)”報(bào)警,同時(shí)發(fā)現(xiàn)給水流量指示不正常地下降直到零,汽包水位發(fā)生較大波動(dòng),經(jīng)值班員手動(dòng)調(diào)整,汽包水位基本穩(wěn)定。因當(dāng)時(shí)室外氣溫達(dá)零下7度,判斷可能是給水流量變送器結(jié)凍,即聯(lián)系檢修多方采取措施力圖恢復(fù)給水流量測(cè)量。在此過(guò)程中,由于沒有給水流量作參考,手動(dòng)調(diào)節(jié)汽包水位比較困難,6時(shí)10分終因汽包水位波動(dòng)大,高水位跳機(jī)。【暴露問(wèn)題】 落實(shí)防寒防凍措施不力,防寒防凍檢查不到位; 伴熱系統(tǒng)改造后,保溫材料及保溫層厚度選擇不當(dāng),達(dá)不到防凍要求; 人員缺乏特殊情況下的汽包水位調(diào)整經(jīng)驗(yàn)?!痉婪洞胧?把防寒防凍責(zé)任落實(shí)到人,加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)。對(duì)四臺(tái)鍋爐的蒸汽伴熱系統(tǒng)保溫進(jìn)行全面檢查,將重點(diǎn)部位的保溫材料更換為性能好的并加厚; 加強(qiáng)技術(shù)管理,對(duì)設(shè)備的更新改造等項(xiàng)目必須按規(guī)定嚴(yán)格審查把關(guān); 加強(qiáng)人員對(duì)異常工況下汽包水位調(diào)整培訓(xùn),提高操作水平。,案例分析(2/3):2、湖北某電廠#4機(jī)組汽包水位低跳閘【事件經(jīng)過(guò)】2002年12月31日14時(shí),機(jī)組負(fù)荷280MW,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)汽包壓力A、B兩點(diǎn)顯示到零,僅只有C點(diǎn)較穩(wěn)定地顯示15.9MPa,與當(dāng)時(shí)機(jī)組運(yùn)行工況相應(yīng),水位顯示情況:A接近60mm、B接近0、C點(diǎn)顯示310mm(屬壞點(diǎn),正在由熱控人員進(jìn)行處理),運(yùn)行人員當(dāng)即聯(lián)系熱控人員處理汽包壓力顯示缺陷。14時(shí)28分,當(dāng)運(yùn)行人員應(yīng)熱控要求將汽包水位主站置手動(dòng),將汽包壓力切至C點(diǎn)后,汽包水位迅速升至約200mm,事故放水門動(dòng)作正常,關(guān)閉事故放水門后,A、B兩臺(tái)給水泵轉(zhuǎn)速甩至3000rpm,立即手動(dòng)強(qiáng)操至4500/4300rpm時(shí),鍋爐MFT動(dòng)作,機(jī)組跳閘。【暴露問(wèn)題】事故后檢查發(fā)現(xiàn),汽包壓力變送器顯示異常故障:A系壓力變送器本身故障、B系取樣管凍結(jié)。汽包水位的實(shí)際控制邏輯與圖紙標(biāo)注控制邏輯不一致?!痉婪洞胧?組織全廠范圍的防凍檢查,對(duì)檢查出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。 對(duì)#3、4爐汽包水位測(cè)量管路重新進(jìn)行了保溫和敷設(shè)伴熱帶。 對(duì)汽包水位的控制邏輯進(jìn)行了臨時(shí)修改 。,案例分析(3/3):3、湖北某電廠#4機(jī)組汽包水位取樣管路再次受凍結(jié)冰,機(jī)組跳閘【事件經(jīng)過(guò)】1月5日1時(shí)36分#4機(jī)負(fù)荷188MW,AB給水泵轉(zhuǎn)速突降至3000rpm,緊急加給水泵轉(zhuǎn)速,手動(dòng)啟動(dòng)電泵,仍無(wú)法維持汽包水位;于1時(shí)38分#4機(jī)組跳閘,首顯“汽包水位低”。經(jīng)檢查系A(chǔ)、C點(diǎn)水位測(cè)量信號(hào)因取樣管路結(jié)冰而故障,造成三個(gè)平衡容器水位計(jì),一個(gè)跳變,兩個(gè)無(wú)指示,從而引起給水自動(dòng)在主站上跳到手動(dòng),而且輸出給水控制指令始終跟蹤零指令,因此運(yùn)行人員無(wú)法干預(yù),導(dǎo)致汽包水位低低MFT動(dòng)作?!颈┞秵?wèn)題】 受長(zhǎng)年生活習(xí)慣的影響,電廠對(duì)設(shè)備防凍的重要性認(rèn)識(shí)不足。防凍措施沒有落到實(shí)處。對(duì)2002年12月31日#4機(jī)組受凍跳機(jī)事件分析不認(rèn)真,沒有及時(shí)制定切實(shí)的事故防范措施,造成同類事件的重復(fù)發(fā)生。,差壓式水位計(jì)的原理及誤差原因分析差壓式鍋爐汽包水位計(jì)測(cè)量原理差壓式水位計(jì)是通過(guò)把水位高度的變化轉(zhuǎn)換成差壓的變化來(lái)測(cè)量水位的,因此,其測(cè)量?jī)x表就是差壓計(jì)。差壓式水位計(jì)準(zhǔn)確測(cè)量汽包水位的關(guān)鍵是水位與差壓之間的準(zhǔn)確轉(zhuǎn)換,這種轉(zhuǎn)換是通過(guò)平衡容器形成參比水柱來(lái)實(shí)現(xiàn)的。目前,國(guó)內(nèi)外最常用的是通過(guò)單室平衡容器下的參比水柱形成差壓來(lái)測(cè)量汽包水位,如圖3-2所示。 PP+-P-L(as)g-H(ws)g (3-3) 或改寫成,式(3-4)中:P:正負(fù)取樣管之間的差壓值;a:平衡罐參比端水的密度;s:汽包內(nèi)飽和汽的密度;w:汽包內(nèi)飽和水的密度;L:平衡罐上下取樣管之間的距離。,(1)參比水柱平均溫度變化造成的測(cè)量誤差 根據(jù)某電廠(1024t/h亞臨界鍋爐)條件下的計(jì)算,結(jié)果如表3-1。 從表3-1可知,如果參比水柱的設(shè)定溫度為40,當(dāng)其達(dá)到80時(shí),測(cè)量附加正誤差33.2mm,當(dāng)參比水柱溫度達(dá)到130,測(cè)量附加誤差高達(dá)108mm。,2. 差壓式鍋爐汽包水位計(jì)測(cè)量誤差產(chǎn)生的主要原因,冷凝罐向下的溫度場(chǎng)呈現(xiàn)非線性的分布。例如:在臺(tái)山公司#1鍋爐于2007年3月測(cè)得的從差壓水位計(jì)從冷凝罐到引壓管并列處每隔10厘米處的溫度分布情況見下表:此溫度分布受汽包內(nèi)參數(shù)和冷凝罐外環(huán)境溫度的影響,使參比側(cè)的水密度總是處于一種變化的狀態(tài),因此其測(cè)量誤差也不是恒定的。,表 .臺(tái)山#1鍋爐冷凝罐至引壓管并列處的溫度分布情況,圖 .臺(tái)山#1鍋爐冷凝罐至引壓管并列處的溫度分布情況,為了有效消除差壓水位計(jì)參比端溫度變化的影響,應(yīng)確保平衡容器至差壓儀表的正、負(fù)壓管應(yīng)水平引出400mm后再向下并列敷設(shè)。(見DL/T5190.5-2004電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范第5部分:熱工自動(dòng)化中的4.5.9),秦皇島#4爐汽包取樣表管改造后的效果,(2)DCS的汽包水位專用補(bǔ)償模塊的算法不準(zhǔn)確對(duì)汽包水位補(bǔ)償造成的影響2007年4月,對(duì)某種DCS的汽包水位的補(bǔ)償方法進(jìn)行了測(cè)試:發(fā)現(xiàn)DCS的水位補(bǔ)償專用模塊有問(wèn)題。測(cè)試數(shù)據(jù)如下:,對(duì)某種DCS汽包水位專用補(bǔ)償模塊的測(cè)試結(jié)果,案例分析:某DCS系統(tǒng)汽包水位補(bǔ)償模塊內(nèi)部設(shè)計(jì)缺陷,導(dǎo)致鍋爐MFT,機(jī)組跳閘?!臼录^(guò)程】2010年1月13日6時(shí)43分39秒,某發(fā)電廠#1機(jī)組負(fù)荷217MW,DCS系統(tǒng)汽包水位1、2、3、4分別在+20mm左右運(yùn)行穩(wěn)定,6時(shí)43分43秒,四個(gè)汽包水位突然同時(shí)降至-300mm,導(dǎo)致MFT動(dòng)作,鍋爐停運(yùn)。首出故障信號(hào)為“汽包水位低三值”。6時(shí)46分再熱蒸汽溫度下降50度,汽輪機(jī)跳閘,發(fā)電機(jī)解列?!臼录颉?1機(jī)組汽包水位模擬量信號(hào),采用常規(guī)單室平衡容器測(cè)量方式,DCS歷史趨勢(shì)曲線見下圖。,案例分析:從歷史趨勢(shì)曲線上看,事件前汽包水位變送器輸出量沒有發(fā)生跳變,由于變送器零偏汽包壓力測(cè)點(diǎn)1與其它2個(gè)測(cè)點(diǎn)的偏差增大, 當(dāng)偏差大于1MPa后汽包壓力三取平均模塊發(fā)報(bào)警信號(hào),進(jìn)入下一級(jí),即四個(gè)汽包水位補(bǔ)償計(jì)算模塊,汽包水位補(bǔ)償計(jì)算模塊接到該信號(hào)后超馳四個(gè)模塊輸出,同時(shí)達(dá)到下限-300MM,最終使鍋爐主保護(hù)動(dòng)作。經(jīng)上述分析,認(rèn)為本次事件,是由于水位補(bǔ)償模塊、三取平均模塊輸出故障造成,但模塊內(nèi)部設(shè)計(jì)缺陷是事故發(fā)生的直接原因。,(3)汽包內(nèi)水欠飽和的影響人們?cè)谘芯科挥?jì)時(shí),均認(rèn)為汽包里的水為飽和水,而 實(shí)際上許多工況下汽包里的水為欠飽和水。,(4)因?yàn)榘惭b或者沉降導(dǎo)致尺寸不準(zhǔn)確。鍋爐投入運(yùn)行后,隨著時(shí)間的推移,會(huì)受到各種因素的影響,如鍋爐支架的不平衡下沉等,使得汽包的水平度變差,也就是汽包兩側(cè)中心線的高度差變大。如果從汽包中心線的位置來(lái)看,汽包內(nèi)的水面就會(huì)是個(gè)斜面。,(5)因?yàn)槿庸軠囟茸兓瘜?dǎo)致的測(cè)量誤差。,正負(fù)壓傳輸豎直管路較長(zhǎng),兩管有溫差便有附加差壓P2,導(dǎo)致測(cè)量值飄移。 例如,豎直管路10 m,正壓管30 、負(fù)壓管20 ,在壓力15.5 Mpa時(shí)附加差壓340Pa,相當(dāng)于測(cè)量值升高75 mm。很多老電廠的傳輸管路長(zhǎng)達(dá)幾十米,附加差壓?jiǎn)栴}更嚴(yán)重。不少電廠為減小P2而上移變送器。但是離平衡容器過(guò)近,儀表反應(yīng)過(guò)于靈敏,不利于提高自動(dòng)調(diào)節(jié)品質(zhì),熱水易竄入變送器。 伴熱腔的伴熱投、停,或腔中其它管路排污,電熱帶燒壞或電源消失,傳輸管中的水凍冰,等因素都會(huì)形成很大附加差壓,導(dǎo)致測(cè)量值大幅度“飄移”使儀表失效。傳輸管路中滯留有空氣,風(fēng)向改變,所產(chǎn)生附加差壓也會(huì)使測(cè)量值發(fā)生明顯“飄移”。,8.4汽包就地水位計(jì)的零位應(yīng)以制造廠提供的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),并進(jìn)行核對(duì)、標(biāo)定。隨著鍋爐壓力的升高,就地水位計(jì)指示值愈低于汽包真實(shí)水位。表81給出不同壓力下就地水位計(jì)的正常水位示值和汽包實(shí)際零水位的差值h,僅供參考。 表8.1 就地水位計(jì)的正常水位示值和汽包實(shí)際零水位的差值h,聯(lián)通管式鍋爐汽包水位計(jì)的原理及誤差的計(jì)算云母雙色水位計(jì)、電接點(diǎn)水位是聯(lián)通管式水位計(jì),聯(lián)通管式水位計(jì)利用水位計(jì)中的水柱與汽包中的水柱在聯(lián)通管處有相等的靜壓力,從而可用水位計(jì)中的水柱高度間接反映汽包中的水位。 聯(lián) 通管式水位計(jì)的顯示水柱高度H可按下式計(jì)算:,式(3-2)中:H:汽包內(nèi)真實(shí)水位;H:聯(lián)通管式水位計(jì)測(cè)得的水位;H:聯(lián)通管式水位計(jì)測(cè)得的水位和汽包內(nèi)真實(shí)水位之間的差壓值;a:聯(lián)通管式水位計(jì)內(nèi)水的密度;s:汽包內(nèi)飽和汽的密度;w:汽包內(nèi)飽和水的密度。,由公式(3-2)可以看出:聯(lián)通管水位計(jì)示值偏差H與下列因素有關(guān):水位計(jì)內(nèi)水的溫度( a )此溫度與表體結(jié)構(gòu)、環(huán)境溫度、風(fēng)向等因素 因素的不確定性 由于水位計(jì)管內(nèi)的水柱溫度總是低于汽包內(nèi)水的溫度,a 總是大于w ,因此水位計(jì)中的顯示值總是低于汽包內(nèi)實(shí)際水位高度。汽包工作壓力( w S ) 壓力愈高,測(cè)量誤差愈大;反之愈小例如:汽包水位運(yùn)行在正常水位H0=300mm時(shí),每升高1MPa, 平均示值偏差為-6.5mm左右。 P=4.0MPa H=-59.6mm P=16.0MPa H=-136.9mm 汽包實(shí)際水位高度( H )汽包水位愈高,示值偏差絕對(duì)值愈大;反之愈小。,聯(lián)通管水位計(jì)誤差分析,(2). 雙色水位計(jì)比差壓水位計(jì)顯示鍋爐兩側(cè)偏差值小的原理分析,1)就地水位表顯示的水位始終低于鍋爐汽包的實(shí)際水位。 就地水位表是按照連通管原理測(cè)量水位,在液體密度相同的條件下,連通管各支管的液位處于同一高度。但是就地水位表因受外界環(huán)境的影響,就地水位表內(nèi)水的平均溫度低于汽包內(nèi)水的飽和溫度,使就地水位表內(nèi)水的密度比汽包中水的密度高,從而造成水位表水位低于汽包的實(shí)際水位,并且隨著鍋爐壓力的升高,就地水位表指示值愈低于汽包真實(shí)水位。表8-1給出不同壓力下就地水位計(jì)的正常水位示值和汽包實(shí)際零水位的差值h。對(duì)于亞臨界鍋爐,在額定汽壓下,就地水位表的正常水位比汽包內(nèi)的正常水位要低150mm。,2)在額定汽壓下,當(dāng)汽包水位偏離零水位時(shí),就地水位表顯示的水位變化值較汽包中的水位實(shí)際變化值要小。 鍋爐汽包水位升高時(shí),水位表中水的散熱面增加,水位表中水的溫度將進(jìn)一步降低,水位表中水的密度進(jìn)一步加大,造成水位表顯示的水位升高變化值小于汽包中水位的實(shí)際變化值;當(dāng)汽包水位降低時(shí),水位表中水的散熱面減少,水位表中水的溫度相對(duì)升高,水位表中水的密度相對(duì)降低,也造成水位表顯示的水位降低變化值要比汽包中水位的實(shí)際水位變化值小。當(dāng)汽包壓力為19MPa時(shí),如汽包水位變化100mm,就地水位表顯示值僅變化50mm。 就地水位表的誤差為非定值,在不同工況下,其誤差的變化有很大的差異。因此,就地水位表全程指示最為準(zhǔn)確的觀點(diǎn)必須改變。,8.5 按規(guī)程要求對(duì)汽包水位計(jì)進(jìn)行零位校驗(yàn)。當(dāng)各水位計(jì)偏差大于30mm時(shí),應(yīng)立即匯報(bào),并查明原因予以消除。當(dāng)不能保證兩種類型水位計(jì)正常運(yùn)行時(shí),必須停爐處理。,目前常用鍋爐汽包水位的校驗(yàn)參考基準(zhǔn)(1)結(jié)垢水跡線法(2)零位附近放汽(水)化驗(yàn)法,(1)結(jié)垢水跡線法,實(shí)際水位長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,汽水混合層在汽包內(nèi)壁上形成高度為100200mm水跡帶,水跡中心線可近似代表實(shí)際水位運(yùn)行線。這是目前確定實(shí)際運(yùn)行水位的最可信依據(jù)。,(1)結(jié)垢水跡線法,為了校驗(yàn)就地水位表并校核差壓水位計(jì),以便確定額定壓力下的真實(shí)水位。建議做鍋筒真實(shí)水位試驗(yàn):,(2)零位附近放汽(水)化驗(yàn)法,所謂鍋筒真實(shí)水位試驗(yàn),就是用鍋爐廠配置的汽包內(nèi)“多點(diǎn)液面取樣器”,取樣檢測(cè)化驗(yàn)汽水混合層厚度上各點(diǎn)取樣水的電導(dǎo)值,尋找電導(dǎo)變化最大的兩點(diǎn)區(qū)間,確定汽水界面實(shí)際水位所在區(qū)間。,當(dāng)偏差超過(guò)30mm 時(shí)應(yīng)盡快找出原因,汽包水位偏差原因分析:, 汽包水位測(cè)量系統(tǒng)問(wèn)題造成 主要原因之一 -原汽包水位測(cè)量技術(shù)存在很大的測(cè)量誤差 -水位計(jì)取樣造成 -水位計(jì)安裝錯(cuò)誤造成 燃燒偏差造成汽包兩端實(shí)際水位偏差很大 鍋爐結(jié)構(gòu)造成汽包兩端實(shí)際水位偏差很大 鍋爐汽包兩端安裝水平偏差大,某600MW機(jī)組鍋爐汽包兩側(cè)水位隨機(jī)組負(fù)荷的變化曲線,1.鍋爐構(gòu)造引起汽包兩側(cè)偏差大的原因,(1)山東某電廠300MW 機(jī)組6號(hào)鍋爐,1997年12月18日0時(shí)20分 機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行,鍋筒兩側(cè)的差壓式水位計(jì)分別指示為-220 mm和+75 mm,在增加給水的過(guò)程中,一側(cè)水位達(dá)到-65 mm時(shí),另一側(cè)已超過(guò)+300 mm,鍋筒水位高保護(hù)動(dòng)作,鍋爐MFT。(2)山東另外一電廠350 MW機(jī)組1號(hào)鍋爐,1999年8月19日14時(shí)14分,機(jī)組325 MW 負(fù)荷運(yùn)行,鍋筒南側(cè)三個(gè)差壓式水位計(jì)指示為-5mm左右,北側(cè)兩個(gè)差壓式水位計(jì)指示達(dá)到200mm以上。鍋筒水位高+203mm,保護(hù)動(dòng)作,鍋爐MFT。其鍋筒兩側(cè)水位偏差有以下特點(diǎn):(1)鍋筒兩側(cè)顯示的水位偏差隨機(jī)組負(fù)荷的增加而增大;(2)機(jī)組從滿負(fù)荷跳閘后,鍋筒兩側(cè)的水位偏差立即消失。,山東某電廠350MW汽包爐為西班牙進(jìn)口鍋爐,給水從汽包一端進(jìn)入,造成汽包水位兩端實(shí)際水位偏差171mm左右。,鍋爐結(jié)構(gòu)造成汽包兩端實(shí)際水位偏差,山東某電廠對(duì)汽包兩側(cè)水位偏差的治理方法,(1)對(duì)汽包水位的水側(cè)傳壓管進(jìn)行如下改造:將伸入汽包內(nèi)的水側(cè)傳壓管加長(zhǎng),使之跨越整個(gè)汽包長(zhǎng)度,傳壓管上分布十個(gè)小孔,用于均衡汽包長(zhǎng)度方向上液體的靜壓力,從而可以減輕汽包兩側(cè)的水位偏差,從其功能上講,這種傳壓管可稱為均壓管。(2) 汽包單側(cè)進(jìn)水,由于設(shè)計(jì)上的欠合理,分配孔的布置不能保證給水沿汽包長(zhǎng)度方向均勻分流,從而導(dǎo)致汽包兩側(cè)水溫和沸騰狀態(tài)的差異,這是引起兩側(cè)水位偏差的原因之一,為此,通過(guò)改進(jìn)配水管的設(shè)計(jì),對(duì)分配孔進(jìn)行重新配置,達(dá)到均衡兩側(cè)流量分配的目的,使兩側(cè)的水位問(wèn)題有進(jìn)一步的改觀。考慮現(xiàn)場(chǎng)施工的工作量,汽包配水管的改造采用封堵的方法,即封堵部分不合理的配水孔,改造后的配水管的分配特性應(yīng)該好于原設(shè)計(jì)。,山東某電廠的改造效果 (摘自某核心期刊),案例分析:2004年2月19日,山東某電廠#2機(jī)組D磨潤(rùn)滑油泵跳閘,造成D磨跳閘,汽包水位高保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組跳閘【事件經(jīng)過(guò)】#2機(jī)組負(fù)荷350MW,A、C、D三臺(tái)磨運(yùn)行,總煤量149t/h,總風(fēng)量357kg/s,主汽壓16.6MPa,汽包水位-4.7mm,機(jī)組協(xié)調(diào)方式;2月19日11時(shí)16分55秒因2D磨潤(rùn)滑油泵跳閘,造成D磨跳閘,機(jī)組RB,煤量自動(dòng)減至104t/h,11時(shí)21分53秒,汽包水位調(diào)節(jié)測(cè)點(diǎn)值20 HAD10FL901至138mm時(shí),北側(cè)汽包水位保護(hù)測(cè)點(diǎn)(20 HAD10FL012Y XQ01、20 HAD10FL013YXQ01)分別高至220mm/203mm,造成汽包水位保護(hù)動(dòng)作(汽包高水位保護(hù)定值203mm),鍋爐MFT?!颈┞秵?wèn)題】 2D磨煤機(jī)跳閘,造成鍋爐工況波動(dòng)。 汽包水位兩側(cè)偏差大。 運(yùn)行人員監(jiān)視、調(diào)整不力?!痉婪洞胧?縮小同側(cè)汽包水位的測(cè)量值與就地水位計(jì)之間的差值。 在同側(cè)汽包水位平均值加裝報(bào)警。 對(duì)汽包水位取樣管進(jìn)行內(nèi)部檢查。 減小汽包實(shí)際兩側(cè)水位偏差。 運(yùn)行人員要針對(duì)本次事故情況,進(jìn)行學(xué)習(xí)討論,在主要輔機(jī)跳閘的情況下的事故處理,防止事故擴(kuò)大。,廣東某發(fā)電廠440t/h汽包爐,給水也從汽包一端進(jìn)入,造成汽包水位兩端實(shí)際水位偏差50mm左右。,鍋爐結(jié)構(gòu)造成汽包兩端實(shí)際水位偏差,2.寧海#2鍋爐汽包偏差試驗(yàn)情況介紹 2007年 11月13日,寧海發(fā)電公司、國(guó)華技術(shù)中心和上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院鍋爐所、一起在寧海#2鍋爐上進(jìn)行了燃燒器擺角位置對(duì)汽包兩側(cè)水位偏差的影響試驗(yàn)。 該試驗(yàn)證明了燃燒器擺角的位置對(duì)汽包兩側(cè)水位偏差數(shù)值有明顯的影響。 11月14日,進(jìn)行了改變爐水循環(huán)泵的運(yùn)行數(shù)量(由3臺(tái)改為2臺(tái)運(yùn)行)和組合方式(A、C泵運(yùn)行;A、B泵運(yùn)行;B、C泵運(yùn)行)對(duì)汽包兩側(cè)水位偏差的影響試驗(yàn)。 該試驗(yàn)證明了A、B泵運(yùn)行;B、C泵運(yùn)行的組合會(huì)加大汽包兩側(cè)水位的偏差數(shù)值。,當(dāng)#3擺角指令從50%到30%時(shí),汽包兩側(cè)水位偏差明顯減小。,當(dāng)#4擺角指令從30%到80%時(shí),汽包兩側(cè)水位偏差明顯減小甚至消失。,停B爐水循環(huán)泵后,汽包兩側(cè)水位偏差情況與三臺(tái)爐水循環(huán)泵運(yùn)行時(shí)基本相同。 B側(cè)高、A側(cè)低,最大偏差為28mm,停A爐水循環(huán)泵后,汽包兩側(cè)水位偏差趨勢(shì)相反,A側(cè)高、B側(cè)低,最大偏差為93.8mm。,停C爐水循環(huán)泵后,汽包兩側(cè)水位偏差加大,B側(cè)高、A側(cè)低,最大偏差為116mm。,3.燃燒不平衡引起汽包兩側(cè)偏差大,爐內(nèi)熱負(fù)荷分布不均造成爐膛內(nèi)受熱面的吸熱偏差導(dǎo)致鍋筒內(nèi)局部區(qū)域產(chǎn)汽率和鍋水溫度的不同,從而會(huì)導(dǎo)致汽包內(nèi)兩側(cè)水位的實(shí)際偏差。,案例分析:,山西某電廠#8機(jī)組(600MW)鍋爐采用了新型汽包水位計(jì)進(jìn)行改造后,汽包左右側(cè)仍存在偏差,最大值為150 mm ,汽包水位的左右偏差直接威脅著鍋爐的安全運(yùn)行。在高負(fù)荷下,汽包水位容易形成明顯的左右偏差,低負(fù)荷下隨著磨煤機(jī)組合的變化也有所體現(xiàn)。分析其原因,是嚴(yán)重的左右燃料偏差及氧量分布不均所引起的鍋爐左右燃燒偏差導(dǎo)致了汽包水位偏差的產(chǎn)生。通過(guò)燃燒調(diào)整,使左側(cè)汽包水位(27)從-200mm上升至-35mm,右側(cè)汽包水位(19)從-50mm降至-75mm,左右側(cè)汽包水位偏差從150(左低右高)降至40(左高右低)。從下圖也能夠看出汽包水位的這種變化趨勢(shì)。,鍋爐正常運(yùn)行中應(yīng)經(jīng)常核對(duì)各個(gè)汽包水位測(cè)量裝置間的示值偏差,當(dāng)偏差超過(guò)30mm 時(shí)應(yīng)盡快找出原因,進(jìn)行消除,嚴(yán)禁用儀表修正實(shí)際由于燃燒、給水系統(tǒng)、安裝工藝等原因造成的偏差。為了滿足各水位計(jì)之間“偏差不超過(guò)30mm”的要求,采用儀表修正來(lái)達(dá)到消除30mm偏差的目的是普遍存在的現(xiàn)象,這樣掩蓋了實(shí)際由于測(cè)量系統(tǒng)誤差以及因燃燒、給水系統(tǒng)、安裝工藝等原因造成的偏差問(wèn)題,留下了嚴(yán)重的事故隱患。,8.6 嚴(yán)格按照運(yùn)行規(guī)程及各項(xiàng)制度,對(duì)水位計(jì)及其測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行檢查及維護(hù)。機(jī)組啟動(dòng)調(diào)試時(shí)應(yīng)對(duì)汽包水位校正補(bǔ)償方法進(jìn)行校對(duì)、驗(yàn)證,并進(jìn)行汽包水位計(jì)的熱態(tài)調(diào)整及校核。新機(jī)驗(yàn)收時(shí)應(yīng)有汽包水位計(jì)安裝、測(cè)試及試運(yùn)專項(xiàng)報(bào)告,列入驗(yàn)收主要項(xiàng)目之一。,8.7 當(dāng)一套水位測(cè)量裝置因故障退出運(yùn)行時(shí),應(yīng)填寫處理故障的工作票,工作票應(yīng)寫明故障原因、處理方案、危險(xiǎn)因素預(yù)告等注意事項(xiàng),一般應(yīng)在8h內(nèi)恢復(fù)。若不能完成,應(yīng)制定措施,經(jīng)總工程師批準(zhǔn),允許延長(zhǎng)工期,但最多不能超過(guò)24h,并報(bào)上級(jí)主管部門備案。,8.8鍋爐高、低水位保護(hù)8.8.1 鍋爐汽包水位高、低保護(hù)應(yīng)采用獨(dú)立測(cè)量的三取二的邏輯判斷方式。當(dāng)有一點(diǎn)因某種原因須退出運(yùn)行時(shí),應(yīng)自動(dòng)轉(zhuǎn)為二取一的邏輯判斷方式,并辦理審批手續(xù),限期(不宜超過(guò)8h)恢復(fù);當(dāng)有二點(diǎn)因某種原因須退出運(yùn)行時(shí),應(yīng)自動(dòng)轉(zhuǎn)為一取一的邏輯判斷方式,應(yīng)制定相應(yīng)的安全運(yùn)行措施,經(jīng)總工程師批準(zhǔn),限期(8h以內(nèi))恢復(fù),如逾期不能恢復(fù),應(yīng)立即停止鍋爐運(yùn)行。,8.8.2 鍋爐汽包水位保護(hù)在鍋爐啟動(dòng)前和停爐前應(yīng)進(jìn)行實(shí)際傳動(dòng)校檢。用上水方法進(jìn)行高水位保護(hù)試驗(yàn)、用排污門放水的方法進(jìn)行低水位保護(hù)試驗(yàn),嚴(yán)禁用信號(hào)短接方法進(jìn)行模擬傳動(dòng)替代。,(1)冷態(tài)上水調(diào)試 冷態(tài)上水調(diào)試的目的是檢驗(yàn)機(jī)械安裝尺寸和進(jìn)行水位實(shí)際保護(hù)傳動(dòng)試驗(yàn)。 首先,利用鍋爐打水壓前,汽包上水過(guò)程中給各平衡容器注水,并打開各水位計(jì)一次門和排污門進(jìn)行排污,排污完畢后,關(guān)閉排污門投入各水位計(jì)。 手動(dòng)控制汽包水位,緩慢升降水位,以電接點(diǎn)通斷瞬間為準(zhǔn),讀取各水位計(jì)的示值,其偏差應(yīng)在10 mm以內(nèi),否則應(yīng)查找原因給予消除。 在升降水位的同時(shí)做實(shí)際水位保護(hù)傳動(dòng)試驗(yàn)。在做實(shí)際水位保護(hù)試驗(yàn)前應(yīng)先完成各種邏輯關(guān)系試驗(yàn)。,(2)熱態(tài)水位升降調(diào)試 汽包上水調(diào)試完成后,應(yīng)進(jìn)行熱態(tài)水位升降調(diào)試。熱態(tài)水位升降調(diào)試的目的是檢驗(yàn)各水位計(jì)在鍋爐正常熱態(tài)運(yùn)行時(shí)的偏差應(yīng)滿足要求。 鍋爐點(diǎn)火前上水時(shí),給平衡容器注水,鍋爐點(diǎn)火升壓帶負(fù)荷的過(guò)程中應(yīng)特別注意各水位計(jì)的顯示變化情況,出現(xiàn)偏差應(yīng)及時(shí)分析、查找原因,給予消除。,若有必要在鍋爐升壓到1MPa左右時(shí),對(duì)各水位計(jì)進(jìn)行排污。熱態(tài)水位升降調(diào)試在額定汽包壓力情況下進(jìn)行。 機(jī)組負(fù)荷達(dá)到80%以上時(shí)解除水位自動(dòng),手動(dòng)控制汽包水位,緩慢升降水位,以電接點(diǎn)通斷瞬間為準(zhǔn),讀取各水位計(jì)的示值,其偏差應(yīng)在30mm以內(nèi),否則應(yīng)查找原因給予消除。 水位控制升降幅度應(yīng)控制在水位的高、低極值(值)以內(nèi),其范圍應(yīng)盡可能的大,一般可在+200-200mm范圍內(nèi)進(jìn)行。,8.8.3 在確認(rèn)水位保護(hù)定值時(shí),應(yīng)充分考慮因溫度不同而造成的實(shí)際水位與水位計(jì)(變送器)中水位差值的影響。8.8.4 鍋爐水位保護(hù)的停退,必須嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。8.8.5汽包鍋爐水位保護(hù)是鍋爐啟動(dòng)的必備條件之一,汽包壓力達(dá)到0.5MPa,汽包水位信號(hào)正常后,汽包水位保護(hù)必須投入。,汽包水位保護(hù)目前存在問(wèn)題及注意事項(xiàng)目前,鍋爐汽包水位保護(hù)存在的主要問(wèn)題如下。1)鍋爐汽包無(wú)水位保護(hù)運(yùn)行問(wèn)題仍比較突出,原因可能是多方面的,但主要是重視不夠。2)鍋爐汽包低水位保護(hù)無(wú)根據(jù)的設(shè)置延時(shí),如有的機(jī)組為適應(yīng)RunBack工況的需要,竟將低水位保護(hù)延時(shí)設(shè)為60s,給機(jī)組安全運(yùn)行留下了嚴(yán)重的隱患。3)鍋爐汽包水位保護(hù)的信號(hào)來(lái)源比較亂,有的來(lái)自電極式水位表,有的來(lái)自差壓式水位表,有的來(lái)自電極式水位表和差壓式水位表等的邏輯比較的結(jié)果。 因此,為了保證鍋爐的安全運(yùn)行,在此明確規(guī)定鍋爐無(wú)水位保護(hù)嚴(yán)禁投入啟動(dòng)、運(yùn)行。鍋爐汽包高、低水位保護(hù)的設(shè)置、整定值和延時(shí)值隨爐型和汽包內(nèi)部設(shè)備不同而異,具體規(guī)定應(yīng)由鍋爐制造廠負(fù)責(zé)確定,各單位不得自行確定。尤其是低水位保護(hù)的延時(shí)值應(yīng)按鍋爐斷水而出力為額定的蒸發(fā)量、鍋爐汽包水位在低保護(hù)跳閘值工況進(jìn)行核算。,鍋爐汽包水位保護(hù)的定值和延時(shí)值隨爐型和汽包內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同而異,具體數(shù)值應(yīng)由鍋爐制造廠負(fù)責(zé)確定。,規(guī)定(試行)53鍋爐汽包水位保護(hù)的設(shè)置、整定值和延時(shí)值隨爐型和汽包內(nèi)部部件不同而異,具體數(shù)值由鍋爐制造廠負(fù)責(zé)確定,各單位不得自行確定。,附:哈鍋設(shè)計(jì)的鍋筒水位推薦值匯總 (僅供參考),8.9對(duì)于控制循環(huán)汽包鍋爐,爐水循環(huán)泵差壓保護(hù)采取二取二方式時(shí)。當(dāng)有一點(diǎn)故障退出運(yùn)行時(shí),應(yīng)自動(dòng)轉(zhuǎn)為一取一的邏輯判斷方式,并辦理審批手續(xù),限期恢復(fù)(不宜超過(guò)8h)。當(dāng)二點(diǎn)故障超過(guò)4h時(shí),應(yīng)立即停止該爐水循環(huán)泵的運(yùn)行。,8.10 當(dāng)在運(yùn)行中無(wú)法判斷汽包確實(shí)水位時(shí),應(yīng)緊急停爐。,8.11 高壓加熱器保護(hù)裝置及旁路系統(tǒng)應(yīng)正常投入,并按規(guī)程進(jìn)行試驗(yàn),保證其動(dòng)作可靠。當(dāng)因某種原因需退出高壓加熱器保護(hù)裝置時(shí),應(yīng)制定措施,經(jīng)總工程師批準(zhǔn),并限期恢復(fù)。,案例分析(1/2):某電廠四號(hào)機(jī)組汽包水位低保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組跳閘【事件經(jīng)過(guò)】2005年10月28日19:55,#4機(jī)組在升負(fù)荷過(guò)程中,因#1高加水位大幅度波動(dòng),高加解列。#3高加入口三通閥未動(dòng)作,導(dǎo)致鍋爐斷水,汽包水位由0降至-366mm,汽包水位低保護(hù)動(dòng)作,爐MFT動(dòng)作。原因分析:由于高加解列要將給水切至高加水側(cè)旁路運(yùn)行,即關(guān)#3高加入口三通閥及#1高加出口電動(dòng)門。#1高加出口電動(dòng)門關(guān)閉正常,#3高加入口三通閥因門卡澀導(dǎo)致電動(dòng)頭過(guò)力矩未動(dòng)作,導(dǎo)致給水中斷,汽包水位低至-360mm,爐MFT動(dòng)作,機(jī)組跳閘?!颈┞秵?wèn)題】 高加水位調(diào)節(jié)及保護(hù)邏輯不合理。 三通閥裝配質(zhì)量不良?!痉婪洞胧?組織專家及本廠技術(shù)人員對(duì)高加水位調(diào)整和保護(hù)邏輯進(jìn)行討論并修改。 定期對(duì)各機(jī)組#3高加入口三通閥進(jìn)行手動(dòng)活動(dòng)試驗(yàn),以消除卡澀現(xiàn)象。,案例分析(2/2) :某電廠660MW機(jī)組因高加水位高保護(hù)動(dòng)作觸發(fā)MFT機(jī)組跳閘【事件經(jīng)過(guò)】2002年10月15日22時(shí)30分,因#1機(jī)A5至除氧器抽汽電動(dòng)門法蘭漏汽和A7高加水位計(jì)泄漏,向調(diào)度申請(qǐng)低谷消缺,對(duì)除氧器進(jìn)行消壓處理,將A3、A4低加汽側(cè)解列,A6、A7切為旁路。23時(shí)32分,A6、A7高加水位穩(wěn)定在正常值,運(yùn)行值班員將A6、A7高加水側(cè)倒為正常運(yùn)行方式。23時(shí)33分,A6高加水位先下降后迅速升至785mm,保護(hù)動(dòng)作,將A6、A7高加切為旁路運(yùn)行,同時(shí)造成運(yùn)行的兩臺(tái)汽泵掉閘,備用電泵禁起,觸發(fā)鍋爐MFT動(dòng)作,機(jī)組掉閘。原因:高加停運(yùn)過(guò)程中,在關(guān)閉抽汽電動(dòng)門后,由于汽源中斷和給水的冷卻,高加汽側(cè)壓力將迅速下降;由于本次除氧器消缺,除氧器水溫下降幅度較大,達(dá)74左右,因此對(duì)高加汽側(cè)壓力下降的作用得以進(jìn)一步加強(qiáng),使得高加汽側(cè)壓力迅速降至相應(yīng)飽和壓力之下,高加疏水產(chǎn)生閃蒸膨脹,形成虛假高水位,達(dá)到保護(hù)動(dòng)作值,引發(fā)給水泵跳閘,MFT動(dòng)作,機(jī)組解列?!颈┞秵?wèn)題】高加水位保護(hù)未能躲過(guò)虛假水位值?!痉婪洞胧?機(jī)組運(yùn)行中停運(yùn)高、低加前,將相應(yīng)的高、低加水位保護(hù)跳給水泵或凝結(jié)水泵條件及解列高、低加的條件強(qiáng)制解除,以躲過(guò)水位波動(dòng)避免引發(fā)保護(hù)動(dòng)作,在高、低加停運(yùn)正常后再將相應(yīng)保護(hù)投入; 在運(yùn)行中遇到同時(shí)停運(yùn)高、低加的情況時(shí),可先行將高加停運(yùn),然后再停運(yùn)低加,以減少因水溫降低對(duì)高加停運(yùn)帶來(lái)水位波動(dòng)的影響; 由專業(yè)人員針對(duì)設(shè)備現(xiàn)狀和事故教訓(xùn),討論制定相應(yīng)的組織技術(shù)措施。,8.12給水系統(tǒng)中各備用設(shè)備應(yīng)處于正常備用狀態(tài),按規(guī)程定期切換。當(dāng)失去備用時(shí),應(yīng)制定安全運(yùn)行措施,限期恢復(fù)投入備用 。,8.13 建立鍋爐汽包水位測(cè)量、控制和保護(hù)系統(tǒng)的維修和設(shè)備缺陷檔案,對(duì)各類設(shè)備缺陷進(jìn)行定期分析,找出原因及處理對(duì)策,并實(shí)施消缺。,8.14 運(yùn)行人員必須嚴(yán)格遵守值班紀(jì)律,監(jiān)盤思想集中,經(jīng)常分析各運(yùn)行參數(shù)的變化,調(diào)整要及時(shí),準(zhǔn)確判斷及處理事故。不斷加強(qiáng)運(yùn)行人員的培訓(xùn),提高其事故判斷能力及操作技能。,案例分析(1/2) :某電廠2機(jī)因機(jī)組工況不穩(wěn)定,省調(diào)通過(guò)AGC減負(fù)荷時(shí),汽包水位低機(jī)組跳閘。【事件經(jīng)過(guò)】2003年7月30日21時(shí)30分,#2機(jī)組負(fù)荷350MW(滿負(fù)荷),機(jī)組在AGC運(yùn)行方式。鍋爐風(fēng)量控制系統(tǒng)波動(dòng),總風(fēng)量超限(大于1250t/h),鍋爐風(fēng)量控制跳“手動(dòng)”,造成機(jī)組控制方式由“協(xié)調(diào)”跳“手動(dòng)”,經(jīng)調(diào)整后逐級(jí)投爐風(fēng)量自動(dòng)、機(jī)組協(xié)調(diào)控制,于21時(shí)38分投AGC運(yùn)行方式。此時(shí)省調(diào)AGC方式減負(fù)荷,因機(jī)組工況未完全穩(wěn)定,減負(fù)荷指令發(fā)出后機(jī)組燃料量突增,運(yùn)行調(diào)整不及,21時(shí)40分,因鍋爐汽包壓力高(達(dá)200kg/cm2)給水壓頭不足而造成汽包低水位跳機(jī)組。經(jīng)認(rèn)真分析并確認(rèn)跳閘原因后機(jī)組重新啟動(dòng),于7月30日23時(shí)44分,#2機(jī)組并網(wǎng)?!颈┞秵?wèn)題】 協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)抗干擾能力不強(qiáng)。 運(yùn)行人員處理異常工況后投用AGC時(shí)考慮欠周全?!痉婪洞胧?對(duì)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的調(diào)整參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化整定,提高協(xié)調(diào)系統(tǒng)抗干擾能力。 提高運(yùn)行人員對(duì)異常工況的分析處理能力,增強(qiáng)處理事故的果斷性。,案例分析(2/2) :某電廠一號(hào)機(jī)組在進(jìn)行鍋爐汽包水位優(yōu)化調(diào)整時(shí),給水調(diào)節(jié)系統(tǒng)參數(shù)整定不當(dāng),汽包水位高跳閘?!臼录?jīng)過(guò)】2005年3月25日事發(fā)前A、C、D三臺(tái)磨組,機(jī)組負(fù)荷338MW,協(xié)調(diào)方式,給水主控在自動(dòng)。13:40值長(zhǎng)簽發(fā)“#1機(jī)組給水調(diào)節(jié)系統(tǒng)優(yōu)化整定”試驗(yàn)申請(qǐng)單,14:00,試驗(yàn)開始,在蒸汽流量平穩(wěn)的情況下,給水流量調(diào)節(jié)出現(xiàn)了波動(dòng)。第一波過(guò)后,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)水位調(diào)節(jié)不正常,要求恢復(fù)原調(diào)節(jié)參數(shù)。熱控試驗(yàn)人員要求再觀察一下。第二波出現(xiàn)時(shí),給水調(diào)節(jié)呈現(xiàn)漸擴(kuò)振蕩,汽包水位迅速上升,值長(zhǎng)果斷下令改手動(dòng)調(diào)節(jié)給水,但給水主控改手動(dòng)后,操作“OUT”鍵無(wú)效,(經(jīng)查為A、B小機(jī)主控站任一個(gè)輸出達(dá)100%時(shí),給水主控即被強(qiáng)制跟蹤)。此時(shí)再將A/B給水泵主控改手動(dòng)調(diào)節(jié),同時(shí)打閘C磨組,汽包水位已達(dá)跳閘值,14:05因汽包水位高而跳機(jī)。在熱控人員恢復(fù)原調(diào)節(jié)參數(shù)后,機(jī)組開始恢復(fù),16:20發(fā)電機(jī)自動(dòng)準(zhǔn)同期并網(wǎng)?!颈┞秵?wèn)題】 熱控人員進(jìn)行給水調(diào)節(jié)系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整時(shí),參數(shù)設(shè)置不當(dāng)。 給水主控不能手動(dòng)操作,無(wú)法手動(dòng)干預(yù)。【防范措施】 修改給水主控站強(qiáng)制跟蹤邏輯。 調(diào)試時(shí)機(jī)組負(fù)荷控制在260MW以下,每次參數(shù)調(diào)整量不能太大,調(diào)整后應(yīng)觀察調(diào)節(jié)品質(zhì),必要時(shí)采用適量的擾動(dòng)試驗(yàn)進(jìn)行效果評(píng)估。,8.15 在控制室,除借助DCS監(jiān)視汽包水位外,至少還應(yīng)設(shè)置一套獨(dú)立于DCS且配備獨(dú)立電源的汽包水位后備顯示儀表(或裝置)。200MW以上機(jī)組要求必須配置水位電視。,說(shuō)明:在控制室至少配置一套獨(dú)立于DCS及其電源的汽包水位后備顯示儀表(或裝置),這樣當(dāng)DCS失電時(shí),可安全停機(jī)或短時(shí)穩(wěn)定負(fù)荷下運(yùn)行時(shí),運(yùn)行人員仍然可以監(jiān)視汽包水位變化,以便采取必要的緊急措施。特別要注意其電源也應(yīng)與DCS電源分開。,8.16 鍋爐配置的水位測(cè)量裝置宜選用先進(jìn)可靠的、能消除汽包壓力影響、全程準(zhǔn)確測(cè)量水位的產(chǎn)品。,8.17應(yīng)精心調(diào)整汽包水位控制系統(tǒng),并定期進(jìn)行必要的擾動(dòng)試驗(yàn),確保RB 工況等大負(fù)荷擾動(dòng)時(shí),不會(huì)引起水位越限(或流量低)保護(hù)動(dòng)作。,某發(fā)電公司機(jī)組試運(yùn)期間給水泵RB的動(dòng)作情況00:25:43 汽包水位降低到了-173mm,電泵指令開始手動(dòng)增加,00:28:09汽包水位值到達(dá)-265.5mm(保護(hù)動(dòng)作值為-250mm),電泵指令增加到了86.66%。,給水泵RB試驗(yàn)非正常手段之一:退出水位保護(hù)、試驗(yàn)過(guò)程中人為干預(yù),為了保證給水泵RB試驗(yàn)的成功率,試驗(yàn)時(shí)往往采取一些“技巧”來(lái)保證試驗(yàn)的順利完成。,一、本周情況通報(bào),電泵指令,一直在手動(dòng)干預(yù)。,汽包水位已經(jīng)到了MFT低水位動(dòng)作值,因?yàn)樵囼?yàn)前該保護(hù)退出,所以未動(dòng)作。,在給水泵RB開始前,將汽包水位提高到+100mm或者+150mm保持高水位運(yùn)行,RB試驗(yàn)結(jié)束后,根據(jù)汽包水位的最低值來(lái)“估算”水位是否達(dá)到保護(hù)動(dòng)作值。,給水泵RB試驗(yàn)非正常手段之二:試驗(yàn)前提高汽包水位。,為了保證RB試驗(yàn)的成功率,RB試驗(yàn)時(shí)只將出力小的輔機(jī)停運(yùn),保留最大出力的輔機(jī)也是經(jīng)常使用的一個(gè)方法。試驗(yàn)雖然成功了,但是正常運(yùn)行中如果不幸只剩下出力小的輔機(jī)運(yùn)行,停機(jī)將是不可避免的。,RB試驗(yàn)非正常手段之三:只進(jìn)行保留最大出力輔機(jī)的RB試驗(yàn)。,就本文研究對(duì)象而言,鍋爐廠規(guī)定運(yùn)行爐水泵進(jìn)出口差壓均小于92KPa時(shí),延時(shí)2秒,觸發(fā)MFT(主燃料跳閘)保護(hù)動(dòng)作。由于測(cè)點(diǎn)的誤差和設(shè)備差異的原因,各臺(tái)爐水泵的差壓測(cè)量值在DCS上的顯示略有不同,當(dāng)進(jìn)行爐水泵RB試驗(yàn)時(shí),運(yùn)行爐水泵的差壓值很容易接近或達(dá)到鍋爐MFT保護(hù)動(dòng)作值,因此,在進(jìn)行爐水泵RB試驗(yàn)時(shí),建議保留DCS上差壓值顯示比較高的那一臺(tái)運(yùn)行。(摘自某期刊論文),8.18 由設(shè)備制造廠確定的汽包水位保護(hù)定值(含動(dòng)作延時(shí)時(shí)間),使用單位不能隨意更改。,依據(jù)DRZ/T 01-2004火力發(fā)電廠鍋爐汽包水位測(cè)量系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定第5.5項(xiàng)增加(隨意放寬水位保護(hù)值范圍的現(xiàn)象比較普遍,這在一定程度上等同于取消了保護(hù))。,三、在超臨界直流爐上的拓展應(yīng)用,配鍋爐水循環(huán)泵的超臨界機(jī)組,4.1.3 直流鍋爐的汽水分離器后采用兩套獨(dú)立的防止汽輪機(jī)進(jìn)水的系統(tǒng)??刹捎孟率鲎詣?dòng)防止汽水分離器的水進(jìn)入主蒸汽管道方法中的任何兩種:a) 當(dāng) 出 現(xiàn)高水位時(shí),自動(dòng)報(bào)警并依次自動(dòng)打開所有汽水分離器的疏水包括到凝汽器的疏水系統(tǒng)b) 當(dāng)檢測(cè)到汽水分離器出現(xiàn)超高水位時(shí),自動(dòng)報(bào)警并關(guān)閉分離器到主蒸汽系統(tǒng)的截止閥;c) 當(dāng)分離器出現(xiàn)超高水位時(shí),自動(dòng)報(bào)警并使所有給水泵跳閘或關(guān)閉截止閥以自動(dòng)切斷所有進(jìn)入分離器的水源。,4.9 回?zé)峒訜崞?.9 一般來(lái)說(shuō),加熱器可有以下三項(xiàng)獨(dú)立的保護(hù)系統(tǒng):a) 正 常 水位控制的加熱器汽側(cè)自動(dòng)疏水系統(tǒng);b) 由 高 水位、超高水位控制的事故放水和加熱器汽側(cè)隔離系統(tǒng);,超臨界直流爐應(yīng)滿足“防止鍋爐汽包滿水和缺水事故”中以下的規(guī)定:,汽水分離器工作壓力最高可以達(dá)到26MPa、#1高加進(jìn)汽壓力最高8.595MPa、 429.0,也應(yīng)該進(jìn)行壓力和溫度的補(bǔ)償。,給水流量、主汽流量等重要變送器的安裝也應(yīng)滿足如下要求:“應(yīng)具有獨(dú)立的取樣孔,不得在同一取樣孔上并聯(lián)多個(gè)水位測(cè)量裝置,以避免相互影響,降低水位測(cè)量的可靠性”。,案例分析:變送器非正常排污操作,引起給水流量低,導(dǎo)致MFT動(dòng)作,機(jī)組跳閘【事件經(jīng)過(guò)2006年11月7月17時(shí)28分,某電廠#1機(jī)組(1000MW)運(yùn)行于BIDRY模式,汽泵A在自動(dòng),電泵處于熱備,機(jī)組負(fù)荷為300MW。由于給水流量低導(dǎo)致MFT動(dòng)作?!臼录颉咳齻€(gè)汽泵A入口流量的取樣管取自一路,變送器非正常排污導(dǎo)致三路流量變送器統(tǒng)一誤動(dòng)作。,四、寧海汽包水位偏差治理效果(由寧海電廠提供),國(guó)華寧海電廠1號(hào)600MW機(jī)組鍋爐汽包水位兩側(cè)偏差較大,在進(jìn)行汽包水位試驗(yàn)時(shí)兩側(cè)水位正常運(yùn)行時(shí)最大偏差達(dá)到193mm,最小為71mm,不符合二十五項(xiàng)反措要求,因此1號(hào)機(jī)組汽包水位偏差問(wèn)題被列為國(guó)華重大隱患管控項(xiàng)目。寧海電廠通過(guò)對(duì)鍋爐燃燒調(diào)整及汽包水位計(jì)改造,解決了汽包水位偏差問(wèn)題。,(一)簡(jiǎn)介,(二)汽包水位偏差治理,1 鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整,1.1 一次風(fēng)管可調(diào)縮孔磨損情況檢查,進(jìn)行冷、熱態(tài)調(diào)平試驗(yàn),將風(fēng) 速偏差控制在5%以內(nèi); 1.2 二次風(fēng)門和燃燒器擺角檢查、校核,確保四角同步準(zhǔn)確動(dòng)作; 1.3 開展鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整和爐膛吹灰優(yōu)化工作,減少吹灰操作時(shí)對(duì) 水位偏差產(chǎn)生的負(fù)面影響。,2 提高汽水循環(huán)的均勻性2.1 一般情況下,保持三臺(tái)爐水循環(huán)泵運(yùn)行,如需維持兩泵運(yùn)行,應(yīng)避免A、B泵組合方式;2.2 結(jié)合計(jì)劃?rùn)z修,定期進(jìn)行汽包內(nèi)汽包汽水分離裝置全面檢查、處理,保證其高效、均衡的分離效率。3 消除水位測(cè)量誤差,提高水位測(cè)量準(zhǔn)確性3.1 將原有5臺(tái)低置差壓水位計(jì)平衡容器、電接點(diǎn)水位計(jì)云母水位計(jì)進(jìn)行了改造。3.2 汽包兩側(cè)中心安裝位置檢查與復(fù)核,汽包就地水位計(jì)、差壓水位計(jì)兩側(cè)安裝基準(zhǔn)校核。,(三)治理效果,圖4 機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中汽包水位曲線,啟動(dòng)曲線,機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程數(shù)據(jù),由曲線和數(shù)據(jù)可以看出在機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,在350MW-600MW負(fù)荷范圍內(nèi),左側(cè)所有水位計(jì)測(cè)量值之間的最大偏差為32mm;右側(cè)所有水位計(jì)測(cè)量值之間的最大偏差為22mm;左右就地水位計(jì)測(cè)量值之間的最大偏差為20mm;各類水位計(jì)間最大偏差為43mm。 而汽包右側(cè)外置平衡容器水位計(jì)與汽包右側(cè)內(nèi)置平衡容器水位計(jì)和汽包右側(cè)電接點(diǎn)水位計(jì)偏差較大,這從實(shí)際驗(yàn)證了汽包內(nèi)不飽和水對(duì)測(cè)量誤差影響的存在。,- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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