主軸承蓋和連桿拆蓋機改造

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1、主軸承蓋和連桿拆蓋機改造實施時間: 2009 年 5 月 1 日 -2009 年 10 月 30 日一、原有情況:存在以下不足:1、 總裝流水線的主軸承蓋拆蓋機安裝后,由于班產(chǎn)量的提升,該設(shè)備難以滿足生產(chǎn)節(jié)拍的要求以及操作不便等原因,未投入正常使用。2、 原來完成定位擰松挑蓋的程序?qū)τ谒母讬C需五次,時間節(jié)拍跟不上流水線的生產(chǎn)節(jié)拍,而且定位不便。3、 原來采用扭力扳手松和風扳機拆主軸承蓋的方式操作,工人體力強度大,并且容易拉傷螺紋,嚴重的導致機體損壞,影響到生產(chǎn)率的提高、產(chǎn)品質(zhì)量的提高。4、 由于連桿挑蓋機沒有托盤, 操作工拿取連桿不方便,不能滿足生產(chǎn)節(jié)拍。 最大擰松扭矩未能控制, 導致連桿與連

2、桿螺栓咬死。挑蓋的定位裝置不好,連桿很難取下。二、方案及實施情況:1、 經(jīng)過與原設(shè)備供應廠家* 德欣新技術(shù)工程有限公司商定,將主軸承蓋拆蓋機進行改造。2、 設(shè)備安裝位置由總裝流水線改到機體線三合一清洗機前。 1 3、 改造后的主軸承蓋螺栓擰松挑蓋機由2 軸改為 4 軸,改進挑蓋裝置,增加定位裝置,電氣控制改裝。采用立式懸掛式,操作體可沿x,y,z方向移動;設(shè)備主要由立柱吊架、移動軌道、懸掛裝置、操作體、氣動系統(tǒng)、電器及控制系統(tǒng)等組成;采用平衡器 +氣缸懸掛形式,兩側(cè)配備剛性骨架及直線軸承導向裝置;工件姿態(tài)為底面朝上,主軸承孔軸線與工件輸送方向平行;4 個擰緊軸可在X、Y 兩個方向現(xiàn)實變位。 操

3、作體能沿Z 軸回轉(zhuǎn) 180;擰松及挑蓋節(jié)拍:60 秒 / 臺(四缸機,包括輔助時間)。4、 擰緊機適用于CZ380、 CZ480、ZN485、ZN385、CZ2102、CZ4102、 2L50 共 7 種系列機型。5、 在連桿挑蓋機加裝了自制的托盤支架,方便人員操作,同時提升了生產(chǎn)節(jié)拍。改進挑蓋的裝置 (連桿小頭孔定位由圓柱銷改成菱形銷) ,并且修改了部分控制程序(如控制擰松圈數(shù),限制最大擰松扭矩等) 。三、項目實際進程:1、技術(shù)交流: 2008 年 7 月 1 2 日進行方案討論。2、技術(shù)協(xié)議: 2008 年 7 月 2 日會同總師辦、生產(chǎn)部與設(shè)備供應商完成技術(shù)協(xié)議簽訂。3、商務談判: 20

4、09 年 5 月 26 日會同采購部與設(shè)備供應廠商進行前期商務合同的談判, 初步達成合理的、 雙方可以接受的 2 采購總價意向并簽訂商務合同。5、原設(shè)備拆下并物流寄出:2009年 6月 28日4、總圖會簽: 2008 年 7 月 21 日5、設(shè)備預驗收:2009 年 9 月 16 日6、現(xiàn)場安裝: 2009 年 11 月 3 日7、投入使用: 2009 年 11 月 6 日8、設(shè)備終驗收:2009 年 11 月 16 日四、后取得的成效:經(jīng)過六個月左右在不影響生產(chǎn)的情況下, 利用節(jié)假日, 多缸機廠主軸承蓋和連桿拆蓋機已改造完畢。經(jīng)過近三個月的使用,主軸承蓋和連桿拆蓋機使用情況良好。通過主軸承蓋和連桿拆蓋機的改造,該工位效率提高了; 設(shè)備得到利用,減輕了工人勞動強度; 滿足了生產(chǎn)節(jié)拍, 方便人員操作,杜絕了螺栓拉傷和機體損壞的情況,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。五、后的文件化:1、已納入多缸機廠操作指導卡。2、已納入控制計劃 、 PFMEA。3、已編制主軸承蓋螺栓擰松挑蓋機操作規(guī)程。六、項目投入費用:項目計劃投資20 萬元人民幣,實際費用約15 萬元人民幣, 3 節(jié)省費用約5 萬元人民幣。七、預計經(jīng)濟效益:1、該設(shè)備得到利用。2、該工位生產(chǎn)效率提高了。3、杜絕了螺栓拉傷和機體損壞的情況,減少了質(zhì)量損失費用。4、杜絕了因最大擰松扭矩未控制而發(fā)生連桿與連桿螺栓咬死,減少了質(zhì)量損失費用。 4

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