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1、#2發(fā)電機振動原因分析及處理過程
來源:中國論文下載中心 [09-07-06 15:06:00 ] 編輯:凌月仙仙
[摘 要]針對法國阿爾斯通公司 330MW機組發(fā)電機振動問題進行分析, 將振動處理的經(jīng)
過進行論述,找出造成振動的主要原因,供分析同類型問題時做為 參考。
[關鍵詞]發(fā)電機 振動 處
1 #2發(fā)電機振動產(chǎn)生經(jīng)過
蒙達公司#2發(fā)電機組系北重-阿爾斯通公司生產(chǎn)的 T255-460型,該機組采用自激式旋轉 二極管無刷勵磁系統(tǒng),冷卻方式為水 -氫-氫。#2發(fā)電機組于2003年3月份進行了投產(chǎn)后的 首次標準性大修,修前未發(fā)現(xiàn)機組有任何異常狀況。在 4月30日機組啟動并網(wǎng)后各運行
2、參
數(shù)正常。第二天巡視發(fā)現(xiàn)勵磁機端蓋垂直振動值達 0.14mm。已經(jīng)嚴重超出了振動監(jiān)督的合
格范圍,隨即停機進行了檢查處理。以下詳細介紹處理經(jīng)過及原因分析。
2前兩次處理經(jīng)過及原因分析
2.1 2003年5月1日停機后,根據(jù)出現(xiàn)振動的部位分析,主要集中在勵磁機本體處。而且 勵磁機的電樞是懸掛在發(fā)電機轉子端部, 造成振動的可能性極大。勵磁機解體后檢查未發(fā)現(xiàn)
安裝有異常情況,重新校核聯(lián)軸節(jié)的螺栓力矩為 1470N.m,勵磁機電樞外圓端部擺度測試值 如表1
表1勵磁機電樞外圓端部擺度數(shù)值
對應點
1
2
3
4
5
6
7
8
數(shù)值(mm
0.01
0.03
0
3、
-0.04
-0.06
-0.03
-0.03
-0.01
兩對稱點的代數(shù)差均小于 0.08mm (標準),說明該點的安裝質(zhì)量符合要求。勵磁機裝復后
沖車至3000r/min ,勵磁機端蓋垂直振動值達 0.22mm。根據(jù)振動情況可以看出勵磁機檢查未
出效果。隨后邀請西安熱工研究所專家來廠協(xié)助診斷, 為了盡快消除振動,對勵磁機電樞端
部平衡塊進行了配重試驗,通過 3次增減電樞端部平衡塊,使得振動消除發(fā)電機 #7、#8瓦
處的軸振和瓦振明顯降低, 于2003年5月14日,并網(wǎng)帶負荷運行,啟動后振動測試數(shù)據(jù)如
表2
表2首次帶負荷的振動測試值
負荷
#7瓦
#
4、8瓦
端蓋
名稱
MW
丄
=
丄
=
丄
=
瓦振
120
14
20
23
37
60
47
g m
280
0
15
18
7
7
32
軸振
120
31
29
g m
1
#2機組啟動后,經(jīng)有關專家和蒙達公司專業(yè)人員共同分析,一致認為造成發(fā)電機振動的主
要原因為
1) 發(fā)電機和勵磁機內(nèi)部存在碰磨,集中表現(xiàn)在勵磁機電樞部位;
2) 汽輪發(fā)電機組存在膨脹不均勻和熱變形。
22 #2機大修后從5月14日啟動后運行至7月份,發(fā)電機振動未發(fā)現(xiàn)異常情況。當進入夏 季高溫時,發(fā)電機的冷、
5、熱氫溫度提高大約 15 C,此時發(fā)電機
的振動發(fā)生了明顯的變化, 2003年10月14日測試振動的結果如表 3
表3機組運行5個月后的振動測試值
負荷
軸振(g m )
瓦振(g m
MW
#7
#8
#7
#8
330
65.
5
54.3
68.2
112
對運行中振動跟蹤結果進行分析,得出以下結論
1) 發(fā)電機內(nèi)氫氣溫度對勵磁機振動的影響特別敏感,振動大小隨著氫氣溫度的變化而變 化
2) 機組無功負荷的變化,對勵磁機振動的影響也較大。 #2機組的無功負荷一般只保持在 30Mvar左右,無功負荷升高后勵磁機的振動明顯增大。
運行一段時間后,勵磁機
6、的外部振動再次達到 0.11mm左右。根據(jù)現(xiàn)場的實際情況, 于2004
年3月16日停機小修,再次對勵磁機振動進行處理。勵磁機揭蓋檢查后在其端部增加平衡
塊75g,發(fā)電機#7、#8振動分別降至0.012mm至0.016mm,通過配重后調(diào)整氫氣溫度和無 功負荷,運行不久以后勵磁機部位的振動值又上升到了 0.13mm,發(fā)電機組在振動超標的情
況下維持運行。
3 #2機組B級檢修中對勵磁機振動的分析及處理
3.1振動影響著整個汽輪發(fā)電機的安全可靠運行,而且超過允許值的振動將帶來許多危害 ,
大致可以分析為以下幾個方面:
1)引起動、靜部分磨擦,并且加速這些部件的磨損,產(chǎn)生偏磨。
2)
7、 使某些部件產(chǎn)生過大的動應力、導致疲勞損壞,其中以軸瓦鎢金碎裂及燒損軸瓦居多。
3) 使汽封、油封間隙加大而降低機組熱效率。
4) 弓|起某些堅固件的斷裂和松脫,如軸承座地腳螺栓斷裂、松動。
5) 使定子鐵芯疊片或定子繞組絕緣損壞引起短路
根據(jù)水電部對3000r/min的汽輪發(fā)電機的軸承振動幅值的規(guī)定如表 4 :按這一標準規(guī)定判斷,
#2勵磁機的振動處在不合格的范圍內(nèi),這將對發(fā)電機組的運行造成極其嚴重的危害,所以, 必須停機進行振動處理。
表4汽輪發(fā)電機的軸承振動標準
轉速(r/min )
優(yōu)
良
合格
3000
20 [1 m以下
30 i m以下
50 i m以
8、下
3-2 前次大修中發(fā)電機存在并處理的異常情況
1) 發(fā)電機#7瓦軸頸處有3道劃痕,其中最嚴重的一處寬 4mm,深2.5mm,對該劃痕進
行了微弧焊處理,并更換 #7瓦。
2) 汽輪機的高、中壓缸前后軸封及隔板汽封有磨損,對磨損嚴重的汽封進行更換,整 個通流部分間隙調(diào)整在標準范圍內(nèi)。
3) 低、發(fā)中心高低偏差 0.75mm,對發(fā)電機兩側基礎進行的調(diào)整,使中心高、低差達到
標準要求0.04mm,左右0.00
4) 勵磁機電樞與發(fā)電機轉子連接的剪切銷釘中有一個犯卡,通過檢修現(xiàn)場的手段未能 拔出,原位進行了回裝。
5) 經(jīng)試驗檢測出有3個旋轉二極管反向耐壓超標,用天平稱重后保證
9、質(zhì)量不變的情況 下進行更換,避免由于質(zhì)量不平衡造成振動。
根據(jù)上次大修中發(fā)電機存在以及處理的問題,分析了造成機組振動的原因,決定利用 #2機
組B級檢修的機會對發(fā)電機進行解體檢修,對機組的振動問題做一次徹底處理。
3-3 B級檢修中對發(fā)電機振動的處理經(jīng)過
發(fā)電機長期在振動超標的情況下運行, 造成的危害是顯而易見的, 這樣下去對機組安全穩(wěn)定
造成極大的危害。北方聯(lián)合電力公司會同北京汽輪電機有限公司的相關專業(yè)人員, 組織召開
,并且對轉子返廠做動平衡試驗。
了#2機組處理振動的專題會議,決定進行發(fā)電機解體檢查
3.3.1停機前做發(fā)電機空載無勵磁狀態(tài)下的振動測試,結果如表 5:
表
10、5 2005年大修前空載測試振動
負荷
MW
軸振(卩m )
瓦振(卩m
#7
#8
#7
#8 勵磁機
0
17.
9
42
18
26 60
332轉子匝間短路故障錄波未發(fā)現(xiàn)異常
333發(fā)電機解體后檢查處理的項目及內(nèi)容
1) 發(fā)電機轉子返廠,進行了轉子單獨以及轉子與電樞一體的動平衡測試,動平試驗完全合 格。
2) 轉子回裝前的絕緣電阻,直流電阻及交流阻抗測試合格。
3) 對#7瓦軸頸處微弧焊處理的劃痕進行檢測,發(fā)現(xiàn)其中一處高出 0.14mm,經(jīng)過研磨后使 軸頸光滑并達到一致
4) #7軸承下瓦鎢金局部受損,將 #7軸承更換為原始安裝時所用的軸承,
11、并對軸承球面進行 刮研,使得接觸合格。
5) 勵磁機電樞與轉子連接的剪切銷釘間隙稍大,所有銷釘重新制作并更換。
6) 發(fā)電機定子繞組端部振型模態(tài)試驗及引出線的固有頻率測試均合格
7) 冷卻器內(nèi)部固定螺栓檢查,緊固狀態(tài)良好
8) 發(fā)電機定子調(diào)整墊片原為多個鐵皮墊疊加,本次檢修全部更換為不銹鋼墊片,而且每處 不超出三片,沿發(fā)電機縱向呈階梯狀布置,左右厚度完全相同。
9) 發(fā)電機與低壓轉子重新調(diào)中心, 二者圓周差<0.005mm,端面差<0.005mm,對輪連接后 調(diào)整其同心度<0.03mm
3.3.4運行中轉子匝間短路故障錄波未發(fā)現(xiàn)異常
335勵磁機安裝的關鍵點
#2發(fā)電機組的勵磁
12、機是旋轉無刷勵磁系統(tǒng),勵磁機懸掛在發(fā)電機的轉子端部,勵磁機電 樞對發(fā)電機的振動影響特別大,所以勵磁機安裝過程中有以下一些工序應嚴格要求;
1)電樞安裝如圖1所示,d和di直徑尺寸差值(即間隙)應 > 0.6mm若<0.6mm ,應修整 導桿絕緣層
外圓(d)
2) 電樞安裝后慢轉動轉子,用百分表檢查圖 2中A、B、C、C、D、E、F各部位的外圓 跳動偏差,C點部位外圓跳動兩對標稱點的代數(shù)差應 < 0.20mm間隙KW H1-H。將各組數(shù)據(jù) 調(diào)整在合格范圍.。
3) 勵磁機電樞的安裝。檢查電樞所帶的平衡塊一定要緊固,軸銷與銷孔只有 0.01mm的間 隙,否則會造成安裝困難或晃度過
13、大。
4) 轉子接地檢測裝置回裝時,要將發(fā)射器底座邊緣與止口配合好,避免發(fā)射器裝偏,引發(fā) 勵磁機的擺動。
4、結論
引起汽輪發(fā)電機組振動的原因有很多,主要有電磁和機械方面。發(fā)現(xiàn)振動超標后一定要 仔細判別振動原因。
4.1為了確定是否屬于電磁方面的原因,首先應觀察三相電流是否平衡,如不平衡則產(chǎn)生 100HZ的振動;其次,再保持負荷值一定,在較大范圍改變勵磁電流,觀察勵磁電流對振 動的影響,如果隨其變化,振動也急劇變化,就表明振動原因是轉子繞組存在匝間短路。
4.2為了確定是否屬于機械方面的原因,可保持勵磁電流一定,若振動隨著有功負荷變化, 則表明振動是由于機械原因引起的, 通常應在汽輪機上或在汽輪機與發(fā)電機聯(lián)軸部位上尋找
原因,如果振動值較大,而且不隨勵磁電流或負荷的變化而變, 這種現(xiàn)象也屬于機械原因引
起。轉子旋轉產(chǎn)生的機械振動。主要表現(xiàn)為 50HZ和100HZ兩個頻率;50HZ的振動主要由
轉子不平衡引起,并通過軸承、端蓋偉給機座,減小的辦法就是提高轉子大齒和小齒兩個方 向的剛度不同引起的
4.3機組檢修后的安裝,一定要嚴格按照質(zhì)量標準和工藝要求進行,技術數(shù)據(jù)調(diào)整在合格的 范圍內(nèi),盡量避免由于安裝、 調(diào)試的質(zhì)量原因而造成振動, 使發(fā)電機組在優(yōu)良振動的條件下
穩(wěn)定運行。